近日,河鋼邯鋼一煉鋼廠2#轉爐冶煉軸承鋼GCr15。一斗廢鋼和一包鐵水如期而至。此時,2#轉爐主控室里,煉鋼工武波通過對講機指揮搖爐工按照標準化進行加廢鋼、兌鐵作業。
“準確的裝入是保證品種鋼高質高效冶煉的關鍵,每一爐鋼都要嚴格落實對標后制定的攻關優化措施,合理控制兌鐵速度,避免發生廢鋼不化、結坨問題,進一步降低鐵耗,確保生產成本最優。”作業長武永輝解釋。
今年以來,一煉鋼廠聚焦“降成本、提售價”兩大核心任務,組織技術骨干成立對標挖潛小組,針對鐵耗、合金消耗等指標與行業先進企業加強對標,認真查找差距,制定攻關提升措施,全力深挖成本潛力。
“目前,鐵耗是制約鋼產量和效益提升的關鍵,尤其在鐵水緊張的情況下,有效降低鐵耗不僅可以提升鋼產量,而且能減少鐵礦石、焦炭等原料消耗,進一步降低生產成本。”一煉鋼廠轉爐車間主任、降鐵耗攻關隊隊長王玉剛說,“我們通過深入對標找差距,從優化冶煉工藝和操作流程兩個方面制訂了攻關措施。”
在攻關過程中,一煉鋼廠按照‘一爐一分析,一班一分析’的原則,建立了動態鐵耗分析表,系統總結不同鐵水條件下槍位操作控制、渣料加入時間和比例等標準,不斷完善爐口管理、工藝制度,提高廢鋼加入量;按照每班吹掃爐口不低于50%的比例,保證廢鋼順利加入,并重新優化廢鋼種類和配比方案,根據熱平衡將礦石、返礦等冷卻劑用量降到最低。
與此同時,一煉鋼廠技術人員不斷優化雙渣工藝,結合生產實際,將原來必須執行雙渣操作鋼種的“磷內控小于0.025%”,優化為“磷內控小于0.020%”,減少雙渣熱損失,確保廢鋼配吃量控制在合理水平;以煉鋼熱量為突破口,通過添加灰壓球灰壓磚、沖豆切頭和廢鋼預熱等措施,進一步提升廢鋼加入量。
一煉鋼廠通過對標先進企業,加強技術攻關,系統優化冶煉工藝和操作流程,持續改善了鐵耗指標。3月份以來,該廠鐵耗降至880kg/t,環比降低了10kg/t。