今年初以來,鞍鋼股份大型總廠以減少重軌軋痕廢品、提升產品成材率為目標,對影響重軌成材率的關鍵因素開展技術攻關,制訂并實施一系列有效措施,取得了顯著成效。2月份,該廠萬能線綜合成材率為90.1%,環比提升4%。
該廠通過固化“全萬能第一套方案”工藝、軋鋼調整方式,軋制缺陷率環比降低0.68%;貫徹系統管控的思想,推進煉鋼重軌鋼專業化生產,傷軌率環比降低0.20%;在萬能軋機前增加鐵皮吹掃裝置,有效減少了氧化鐵皮粘軋輥造成的軋痕。此外,該廠技術人員針對BD1軋機進行反復翻面對比試驗,調整BD1軋機翻轉度,解決了異常軋痕頻繁出現的問題。該廠還積極動員廣大職工踐行“質量是企業生命”理念,強化工藝紀律、操作紀律,引導廣大職工做到工作質量“零差錯”,質量事故“零容忍”,確保質量管理的持續性和有效性,促進產品質量指標的長周期穩定。
該廠將繼續組織梳理當前影響產品質量的瓶頸問題,聯合鞍鋼集團鋼鐵研究院共同開展技術攻關,進一步完善“全萬能第二套方案”新工藝,提高規格控制精度,通過提升脫碳層合格率、降低軋痕廢品等措施,切實提升產品質量,為企業持續高質量發展保駕護航。