水鋼公司提出的降低燒結燃料消耗。為進一步縮小燒結燃料消耗與長鋼差距,確保在現有基礎上降低10公斤左右燃料消耗目標。煉鐵廠燒結車間多措并舉,著眼節能降耗,并將工序能耗指標作為年度效能監察項目,以降低生產成本。
水鋼燒結車間樹立降低生產成本大局觀念,把降低能耗當成頭等大事。利用班前會,調度會大力宣傳降低能耗生產觀念,組織職工開展“降低能耗、從點滴做起”活動,積極營造“建設節約型車間,從我做起,從身邊的小事做起”的氛圍,形成了良好的節約文化體系,讓職工真正樹立降低能耗的意識。
同時,水鋼車間組織技術人員圍繞如何節能降耗展開攻關,認真對配料結構進行分析研究,制定配比方案,并采取相應的預防措施。并根據不同配比混勻料的燒結性能,認真探索、調整更優的相關工藝參數,合理調節煤粉和焦粉的用量,并根據煤粉和焦粉的不同特點調整配比和操作,降低固體燃料量。
針對混合料透氣性差、糊爐條嚴重的現象,操作人員精心調整混合料水份、鋪底料厚度、機速、負壓、總管廢氣溫度等工藝措施。在操作方面,加強操作,充分利用蒸汽,提高混合料料溫等。
此外,車間認真落實三級點檢制度,將設備故障消滅在萌芽狀態,減少設備的耗損,使設備在正常狀態下運轉,通過強化設備使用與維護,減少了有害漏風,增加了通過料層的有效風量,提高燒結礦產量,降低能耗。加大對煙道、除塵系統的漏風治理,同時對缺損及時進行補齊,有效地減少了漏風,提高了風機利用率。
通過努力,該車間8至9月份工序能耗分別為62.1kgce/t、61.4kgce/t,與之前工序能耗平均67.5kgce/t相比,工序能耗明顯降低。