焦炭是高爐冶煉中的重要原料,不僅是發熱劑、還原劑,最重要的是起到料柱骨架作用,焦炭熱強度直接決定著爐況的順行度。而焦炭水分大,在爐喉處受熱就會開始膨脹蒸發,造成焦炭內部的孔隙裂紋脹大破裂,且膨脹得越厲害,料柱的穩定性就越差,易導致爐況失常,焦炭粉末增多。同時,焦炭中的水分還影響高爐頂溫,水分過大、頂溫過低時就要采取退負荷保頂溫的保守操作模式。因此,降低焦炭水分有利于降低焦比、高爐順行和同等條件下確保頂溫。
為讓三高爐“吃”上干焦炭,煉鐵事業部圍繞“一引領兩融合”群眾性主題實踐活動,主動出擊,著力做好這一工作。事業部技術能手吳長林是公司聘任的高層級職務人員之一,對于《三高爐焦炭烘干項目方案》,從思考、設計再到繪制圖紙,他一氣呵成,得到了事業部領導的認可,也得到了公司和各兄弟單位、職能部門的大力支持。
為讓項目快速落地,事業部開始著手各項準備工作。在制造管理部的幫助下完成了方案的論證,設計和方案都沒問題,但材料從哪里來?購買新備件成本太高,于是,事業部就從其他單位找到了閑置的管道備件,節約了材料費用14萬余元。這其中,市場采購部負責剩余備件的采購,確保備件快速到位;設備工程部組織參與配套項目的建設,并負責保溫、土建等工作。該項目主要是將七號環冷機煙氣通過管道布局,引至三高爐焦炭槽烘干焦炭。環冷機低溫段設置了3個煙囪接點,管道配置3個電動閥門控制,開啟與環冷鼓風機同步,在環冷區域布置鼓風機,進出口采用變徑,不設風門及消音器,每個焦槽采用管道和手動閥控制,可根據高爐焦炭用量調整閥門開度。
由于項目涉及高空、吊裝、焊接等危險作業,且施工地形較為復雜,只能在人員配置上優中選優。項目施工由事業部設備室牽頭,從各作業區抽調了8名骨干職工參與,組成有12名成員的施工隊。為趕工期,施工隊分成兩個小組,由涂亞軍帶隊的一組從焦槽往上施工,由李君帶隊的一組從七號環冷機往下施工,最后再匯合。從6月11日開始,施工隊每天8:00開始作業,午餐也是在現場隨便應付,有時還會干到晚上10:00左右,周末也照常施工,于6月30日全部收尾。20天的時間,施工隊不僅在施工質量上達到要求,也在時間上創造了奇跡。
項目于7月1日試運行以來,入爐焦比、焦炭水分明顯下降。據了解,項目投用后,預計每年可節約成本300余萬元,且有助于促進爐況穩定順行,改善三高爐燃料比,為攻打指標、降本增效奠定基礎。