24小時,產鋼730塊,總重量14548噸,打破去年6月27日14408噸的日產紀錄。近日,本鋼板材熱連軋廠1700生產線連鑄坯來料直裝試驗取得突破性進展。
該廠一熱軋生產作業區作業長曹國嶼表示,1700生產線始終秉承多軋鋼、軋好鋼的理念,致力于探索單位時間內軋機產能最大化,此次進行連鑄坯來料直裝試驗取得突破性進展,正是對提高軋制量的有力實踐。由于前期準備充分,并得到板材煉鋼廠全力配合,在板材制造部悉心指導下,該試驗取得階段性成功。
為確保試驗成功,該生產線相關人員做了選擇合適鋼種、提高入爐溫度等大量準備工作,并選擇兩個班組負責進行完全直裝區間的時間段。由于準備充分,試驗取得一次性成功,同時參加試驗的一個班組也突破了本班組班產紀錄252塊、5073噸,達到253塊、5088噸。
據了解,該試驗取得突破性進展,不僅增加了日軋制量,而且改善了多項質量指標,直裝生產燒損率、煤氣消耗和電耗也都有所降低,通過核算,直裝對比非直裝噸鋼成本節省18.47元。在充分考慮“一火成材,快速搬運”低耗軋制理念的前提下,通過科學合理、高效低耗組織生產,采用此種方式生產,相比正常生產一天少用煤氣48434立方米,節約煤氣成本1.33萬元,噸鋼即可節省4.95元。同時,通過直裝與非直裝進行對比,直裝板坯入爐溫度提高了265℃,在爐時間同比縮短30分鐘,促進在線成材率提升0.2%,噸鋼成本降低7.15元。
目前,由于采用此種方式生產,還存在一些技術和操作等方面的難題需要解決,該廠后續將針對此情況進行持續改進攻關,確保達到理想效果,并盡快以該方式組織生產,實現效益最大化。