近日,河鋼集團邯鋼公司大型軋鋼廠型鋼線NDT檢測中心主控室里,“康瑞全智能控制創新工作室”牽頭人康瑞全正在查看電腦上顯示的樣軌檢測數據,檢查NDT探傷檢測系統運行情況。“樣軌各項數據正常顯示,重軌內部探傷情況一目了然,這表明我們已經成功掌握了NDT超聲波在線檢測系統故障維修技術。”康瑞全高興地說。
該廠NDT檢測中心具有一套成熟的NDT超聲波在線檢測系統,該系統由4個不同的探傷檢測模組構成,用于探傷檢測重軌內部的異常結構或缺陷。此前,在重軌樣軌探傷檢測過程中,NDT超聲波探傷檢測功能偶爾會出現異常,導致檢測數據無法顯示。由于該套檢測系統都是進口設備,發生故障后只能返廠維修,每次維修不僅消耗成本,而且維修時間較長,影響重軌檢測精確度和檢測效率。
該廠充分發揮職工創新工作室平臺優勢,由康瑞全牽頭組織工作室成員成立了攻關小組,下決心運用技術手段破解該難題。“我們通過檢查整套系統的網絡連接狀態,初步判斷為其中一個NDT探傷檢測模組出現故障,無法正常發送、反饋信號,導致檢測數據無法顯示。”康瑞全說。
康瑞全帶領攻關小組成員動手拆解了NDT超聲波探傷檢測模組,通過讀取核心控制板的存儲芯片,對比正常的模組數據后,最終找到了故障原因:原來是存儲芯片損壞,導致部分存儲數據丟失。
找到原因后,攻關小組立即修復了核心控制板的存儲芯片,重新恢復了存儲數據。在安裝存儲芯片過程中,攻關小組通過重新設計電路原理圖,制作了新的元器件進行焊接并組裝,解決了核心控制板熱插拔接口板上部分電路工作異常的問題。
隨后,攻關小組通過在線測試,結果顯示NDT超聲波探傷檢測各項數據恢復正常,縮短維修用時80%,大幅節省維修費用,保證了重軌合同高質高效兌現。