該公司軋鋼高線車間精整生產(chǎn)線3號(hào)配電室的空調(diào)在開啟狀態(tài)時(shí),溫度設(shè)置為26攝氏度,電氣室主體設(shè)備停機(jī)后室內(nèi)降溫明顯,但空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)沒有停機(jī)。該公司崗位職工通過增加電氣室設(shè)備運(yùn)行信號(hào),連接空調(diào)內(nèi)部啟停控制裝置,從而實(shí)現(xiàn)空調(diào)隨設(shè)備啟停控制開啟,最終達(dá)到節(jié)電目的。該車間集卷筒周邊溫度高達(dá)200攝氏度,設(shè)備冷卻風(fēng)機(jī)由維修人員進(jìn)行啟停,設(shè)備停機(jī)時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)風(fēng)機(jī)啟停不及時(shí)。為此,該公司崗位職工在操作箱上選取PLC輸出點(diǎn),編輯相關(guān)程序,設(shè)備停機(jī)后延時(shí)5分鐘停止風(fēng)機(jī),改造后,每天可減少7小時(shí)非必要運(yùn)行時(shí)間,年可節(jié)約電費(fèi)16萬元。
為使精煉爐風(fēng)門和除塵風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)連鎖控制,該公司對(duì)煉鋼除塵進(jìn)行連鎖控制改造,在單爐冶煉時(shí)關(guān)閉非冶煉爐座風(fēng)門,同時(shí)風(fēng)機(jī)工作頻率由45赫茲降至35赫茲,有效降低電耗。基于生產(chǎn)過程中處于滿負(fù)荷運(yùn)行、作業(yè)間隙中可以降低電流的現(xiàn)狀,該公司將除塵風(fēng)機(jī)電機(jī)改造為變頻器控制,在進(jìn)行上件、出件等不產(chǎn)生粉塵的作業(yè)時(shí)段,讓電機(jī)降頻運(yùn)行,僅此一項(xiàng),年可節(jié)約電費(fèi)超12.5萬元。