“采用鎂粉噴吹控制模型新技術,不僅有效降低了鎂粉消耗,同時也保證了鐵水脫硫效果。”2月3日,河鋼集團邯鋼公司邯寶煉鋼廠鐵水預處理站內,轉爐車間高級工程師艾曉禮正在認真查看鐵水預脫硫情況,看著監控屏幕上的鐵水脫硫數據,艾曉禮高興地說,應用此項新技術,該廠1月份噸鋼降低冶煉成本2.5元。
據了解,鋼水中硫含量過高容易導致鑄坯產生裂紋,需要采用鐵水預處理工藝對鐵水進行脫硫,減輕轉爐煉鋼負擔,提高鋼水潔凈度。鎂具有較強的脫硫能力,是鐵水預處理過程中的重要脫硫劑之一。然而,鎂粉價格昂貴,在實際操作中若噴鎂粉量過多則會造成浪費,增加生產成本;若噴鎂粉量過低,則需要二次噴吹,影響生產效率。
以艾曉禮為代表的團隊主動請纓,組織產線技術骨干成立了降低鐵水預處理鎂粉消耗攻關小組。他們結合鐵水預處理工藝方案,確定了根據不同鋼種采用差異化鎂粉噴吹方案的攻關方向。“鎂粉消耗量的高低與不同鋼種的目標硫含量有著直接關系。因此,根據不同鋼種的目標硫含量要求,調整鐵水脫硫過程中鎂粉的噴吹量,就能有效降低生產成本。”艾曉禮介紹說。
攻關小組立即開展爐次試驗。他們通過跟蹤一爐一爐的鋼水冶煉數據,確定不同鋼種的目標硫含量要求;借助智能煉鋼平臺,根據不同鋼種目標硫含量要求,嚴格設定鐵水溫度、初始硫含量、終點硫含量等控制參數,重新調整噴槍的插入深度和噴吹方式,建立新的鎂粉噴吹控制模型,并成功投入生產。鎂粉噴吹控制模型優化后,有效降低了鎂粉消耗,提高了鐵水脫硫效果,保證了煉鋼質量。
1月份,該廠鐵水脫硫鎂粉消耗量較攻關前降低了0.05kg/t,僅此一項噸鋼就降低冶煉成本2.5元。