5月6日,筆者從攀鋼釩煉鐵廠了解到,該廠緊緊圍繞經濟冶煉,不斷優化各項生產技術指標,4月份噴煤比達到了148.22千克,創歷史最高紀錄;噸鐵入爐焦比為429千克,創歷史新低,為二季度降本增效工作開了個好頭。
進入4月份后,隨著“經濟料”的不斷深入,入爐礦品位進一步降低,該廠牢固樹立“穩產就是最大的降本增效”思想,把高爐穩定順行擺在了更加突出的位置,通過完善爐況預判和糾偏制度,及時根據爐況走勢,提前做好生產調劑控制,從而實現高爐操作標準化、精細化;加強化產、焦爐、燒結機和高爐主體關鍵設備的點檢維護及定修制度,消除設備隱患,杜絕各類事故發生。
提高噴煤比是降低煉鐵生產成本的一個重要手段,該廠認真研究當前物料結構的綜合性能,確定了以進一步提高噴煤比、風溫等指標,充分利用高爐檢修的有利時機,對高爐的噴煤設備和進風系統進行優化改造,不斷提高噴煤能力;開展煤粉預熱實驗,引用蒸汽對煤粉進行加熱,進一步提高煤粉燃燒率,為提高噴煤比創造條件。特別是1號高爐噴煤比突破160千克,3號高爐噴煤比突破150千克,為全廠噴煤比創紀錄奠定了基礎。
圍繞降低入爐焦比,該廠成立了攻關隊,在燒結工序推行高負壓厚料層燒結,向成品燒結礦噴灑鹵化物等措施,提高了燒結礦的強度,有效改善了爐料結構。高爐工序加快研究適宜的添加劑,以改善爐渣性能,不斷提高渣鐵分離效果,降低工序金屬損失率;加強焦炭篩專項管理,安排專人定期對篩子的孔徑進行監測,及時更換孔徑過大的篩板,確保小塊焦的充分利用,進一步降低了入爐焦比。