經(jīng)過系列創(chuàng)新攻關(guān),遷鋼公司高爐干法除塵布袋使用壽命由投產(chǎn)初期的一年至一年半,延長到了目前的二年半至三年,年均可節(jié)約布袋費用245萬元。
大型高爐煤氣全干法袋式除塵技術(shù)與濕法除塵相比,具有基本不用水、不會產(chǎn)生水污染、能耗小、運行費低等優(yōu)點,屬于環(huán)保節(jié)能項目,經(jīng)濟效益和社會效益顯著。其原理是利用布袋上多絨毛纖維的過篩作用,使氣流中的塵粒被阻擋或粘附在織物纖維上,然后用振打或反吹的方式使塵粒脫落下來,掉入灰斗后送出。布袋的好壞、使用周期,直接影響干法除塵的效果及成本。目前遷鋼公司三座高爐均采用干法除塵,為降低綜合運行成本、提高除塵效果,動力作業(yè)部提出以技術(shù)攻關(guān)助推降成本增效益,圍繞提高布袋使用壽命進行系統(tǒng)攻關(guān)。
抓源頭,確保布袋質(zhì)量。布袋材質(zhì)的好壞及做工是否精良,直接影響布袋的使用壽命。二高爐干法除塵投產(chǎn)初期曾使用過四個廠家的布袋。通過使用效果的對比分析,最終決定選用材質(zhì)和使用效果相對較好的某廠商的產(chǎn)品。運行過程中,動力作業(yè)部又針對布袋磨損嚴重、容易出問題的地方與廠家反復(fù)溝通,進行特殊制作,提出袋口、袋底進行雙層加強,濾袋縫制采用三針六線等一系列要求,嚴格保證了布袋的質(zhì)量。
精控制,穩(wěn)定除塵效果。二高爐干法除塵投產(chǎn)初期,出現(xiàn)布袋大量破損的情況。經(jīng)分析,發(fā)現(xiàn)是箱體過濾負荷控制不穩(wěn)造成的。過濾負荷過大,箱體內(nèi)煤氣流速過快,造成布袋損壞,降低了除塵效果。技術(shù)人員決定逐步降低箱體過濾負荷,摸索最佳過濾負荷值,每增加一個箱體后,均對高爐凈煤氣含塵量及布袋使用壽命進行分析。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),將箱體過濾負荷控制在一定數(shù)值時,不僅除塵效果能夠得到保證,而且延長了布袋使用壽命。為進一步提高干法除塵系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性,技術(shù)人員又對箱體引氣溫度、箱體置換介質(zhì)及控制方式、箱體輸灰間隔時間及振打器振打力度、干法散熱器連鎖程序等進行了摸索總結(jié)完善,不僅保證了布袋使用安全,而且為高爐調(diào)整恢復(fù)創(chuàng)造了條件。
巧改造,提高運行質(zhì)量。干法除塵箱體內(nèi)的每條布袋均是套在袋籠外面,然后將其上部固定于箱體內(nèi)的柵板上,袋籠之間的距離非常近。二爐干法除塵投產(chǎn)初期只是在箱體內(nèi)焊一塊鐵板,當荒煤氣氣流進入箱體遇到鐵板后向四周擴散,造成氣流不均勻上升,致使袋籠之間相互碰撞,出現(xiàn)布袋大量破損情況。如何讓煤氣進入箱體后穩(wěn)定、均勻地上升,成為解決布袋破損的關(guān)鍵問題。通過對氣流進入箱體后的模擬分析,專業(yè)人員對箱體內(nèi)部的煤氣入口處進行了改造,優(yōu)化入口氣體流場分布,防止氣流進入箱體后直接上升,避免了氣流沖擊引起袋籠之間的碰撞,從而延長了布袋使用壽命。干法除塵箱體在運行過程中,還需要定時用氮氣對布袋進行高壓、高速的脈沖反吹,布袋會快速的收縮、變形,使得布袋上的灰塵脫落。反吹本身會對布袋產(chǎn)生一定的折損,如反吹頻率過高,將影響布袋使用壽命。借高爐檢修機會,他們對部分箱體反吹管進行改造,將反吹管延長。通過長時間檢查、記錄、分析,又將反吹間隔時間逐步延長。通過對反吹系統(tǒng)的改造,進一步延長了布袋的使用壽命