單機除塵器的工作原理是含塵氣體由除塵器入口進入箱體,通過布袋進行過濾,然后通過除塵器氣灰分離,將灰塵排到倉內。300機尾除塵放灰為管道輸灰,是用灰倉下方排灰管輸送到緩沖倉,緩沖倉下料到輸灰倉泵,再由輸灰倉泵用管道輸送到配料料倉。因輸灰量大,緩沖倉上側單機除塵器過濾面積達不到要求,布袋易堵,造成箱體炸裂,漏灰,不但影響打灰效率,也不能滿足要求日益嚴格的環保管控對現場環境的要求,更增加了維修工作強度。
考慮到采購單機除塵器2臺,約需用2萬元,價格偏高,會給企業增加負擔。在此種形勢下,燒結廠維修工段結合運行工段,經過反復計算、論證,決定自行制作除塵設備,并制定出一套行之有效的、對原除塵設備優化、利舊的改造方案。方案通過制作1臺規格為2900mm*1390mm*3700mm的單機除塵來替換原來2臺規格為2900mm*1460mm*2000mm的單機除塵器,通過增大單機除塵器過濾面積,降低過濾負荷,達到氣灰分離的目的。
由于制作除塵器沒有成熟的工藝圖紙可以借鑒,所有的技術參數是在原除塵設備上通過人工測量和記錄積累的數據。他們參照原單機除塵器,利用原除塵布袋、骨架等原件作為制作的材料,做到物盡其用、變廢為寶。單機除塵箱體、氣包、噴吹管等部件為自主制作焊接,雖然制作難度大,但是大家全力以赴,克服一切不利因素,攻堅克難,完成了單機除塵器的制作工作。投運后,打灰效率明顯提升,現場環境得到改善,維修強度降低。此項技改,不但積累了豐富的除塵器改造經驗,也為公司節省了采購備件費用4520元。
下一步,燒結廠將繼續堅持精算賬、細算賬,不斷開拓降本項目和方法,發揮經驗優勢充分利用現有資源,減少不必要的費用支出,用實際行動助力企業快速打贏降本增效攻堅戰。