“這次改造有效地解決了三輥六臂穩定輥端面腐蝕問題,成功地將穩定輥的使用壽命延長到了3次,每月可降低成本15萬元!”10月20日,在河鋼集團唐鋼公司高強汽車板有限公司的生產準備作業區會議室內,青年技術員姜學亮高興地對黨員技術員王丹輝說道。
今年以來,唐鋼高強汽車板有限公司黨委牢固樹立“過緊日子”思想,全力構建“低成本、高效率、高效益”的生產組織模式,保障產線穩定順行,實現降本增效。
近日,王丹輝在成本對標中發現,6#鍍鋅產線每次鍍鋁板產品生產結束后,三輥六臂的穩定輥兩側端面都有不同程度的腐蝕。因端面腐蝕嚴重導致輥子使用壽命減短、備件成本增加。三輥六臂是6#鍍鋅產線生產鍍鋁板產品過程中鋅鍋區域的重要設備,其中影響其使用壽命的關鍵是軸套焊接環安裝在穩定輥軸頭上,它在高溫鋁液環境下極易被腐蝕,進而導致鋁液浸入軸套與軸頭之間腐蝕軸頭,縮短了使用壽命且增加了成本。針對這一問題,王丹輝為了降低備件成本,努力尋找改善的突破點。
王丹輝經現場調研分析發現,穩定輥兩側端面腐蝕與輥子兩側排液孔有關。排液孔的作用是在輥子運行過程中將輥體內部鋁液排除,使輥子轉動良好,但鋁液腐蝕性較強,輥子運轉過程中速度較快,在生產過程中穩定輥端面極易受到沖刷腐蝕。王丹輝決定針對這一問題進行攻關改善,他通過與廠家技術專家了解穩定輥材質及加工工藝,與相關技術人員了解現場生產工藝,“制作一個沒有排液孔的輥子是不是就可以解決腐蝕的問題呢?”王丹輝茅塞頓開。
功夫不負有心人,經過多日攻關改進,王丹輝成功地將穩定輥兩側排液孔消除,將輥子做成真空輥,經現場跟蹤試驗腐蝕情況明顯得到改善,有效延長了三輥六臂使用壽命,成功地減少了備件更換次數。