近年來,該煉鐵總廠1號高爐產量節節攀升,高爐各保供系統均達到歷史峰值,降本空間出現瓶頸。作為主要降本方式的高爐噴煤受到多方原因制約,高爐最大煤粉噴吹量已經滿足不了目前高爐冶煉需求。為了解決制約高爐噴吹瓶頸,進一步提升1號高爐煤粉噴吹能效,今年8月中旬,該總廠決定對其實施技術改造。
作為1號高爐煤槍噴吹作業直接的操作者與管理者,爐體作業區“黃靜創新小組”職工主動作為,展開頭腦風暴,認真思考,積極尋找解決對策。通過對1號高爐噴吹系統的全面梳理、深入分析和仔細研究發現,影響1號高爐煤粉噴吹能效的主要原因是煤槍支管內徑小,噴吹支管線路彎曲處多,1號高爐30只煤槍噴吹支管彎曲半徑較小處達到了150多處,直接導致噴吹阻力大,影響高爐噴吹量的提升。其次,由于高爐噴吹煤粉添加CDQ粉后,對管路的磨損加劇,頻繁出現噴吹支管磨穿現象,一旦出現噴吹支管磨穿,需要將煤槍停噴進行焊補堵漏處理,導致高爐煤槍噴吹率下降,由原來的92%降低到83%,嚴重制約高爐噴吹煤量的提升,同時也成為高爐降本增效的“絆腳石”。
8月中旬,為全面消除制約高爐噴吹能力的瓶頸,促進高爐噴吹邁上新臺階。在總廠和分廠的大力支持與協調下,爐體作業區“黃靜創新小組”職工針對主要問題,對1號高爐噴吹支管進行在線改進:一是將原本壁厚6mm的噴吹支管更換成同材質壁厚10mm,極大地提高其耐磨性;二是將原本管道內徑22mm提升到26mm,增大噴吹空間;三是為了便于后期檢修,改變其原有的貼地鋪設方法為全懸空式,同時合理布局,減少管路彎曲半徑較小處狀況的頻繁出現,進一步減小噴吹阻力。
經過一個多月的全程安全監管操作,他們按照改造要求對1號高爐新噴吹支管進行了在線整體鋪設。隨后,利用1號高爐定修時機,完成了分煤器、新噴吹支管與下煤閥三方對接和全面試車。1號高爐定修完成復風后,一個多月的生產實踐表明,高爐噴吹設備運行良好,改造非常成功,收效明顯,一舉多得。