5月15日上午,筆者遇到320號潤滑油消耗攻關組成員胡延須時,隨口問道。
"完成,當然完成了!"胡延須的自豪洋溢在臉上。"4月份,咱廠320號重負荷齒輪油共消耗13.94噸,也就是說比‘不大于18噸'的對標目標,我們還低了4噸多哩!"
320號潤滑油用于集團舞鋼一軋鋼主軋線集中傳動中,是大型機械減速箱里面的專用潤滑稀油。以往由于主軋線生產任務繁忙,這種潤滑油的消耗相當高,雖經多年努力,直到2013年平均月消耗還高達30噸,而同行業先進消耗指標是18噸/月(邯鋼)。這樣對標,怎么能完成?
對標指標任務的下達,讓主管潤滑的高級技師胡延須頭疼不已。潤滑稀油消耗指標的控制,在一軋鋼是一個歷史難題,由于一軋鋼主軋線設備不斷老化,生產又繁忙,既要保證潤滑,又要生產,應該潤滑的機器一點都不敢少油,即使是工作不頻繁的設備潤滑油也不敢缺,很多設備油品嚴重變質急需更換,地溝內縱橫交錯的管路老化加劇等等,眼前的困難一大堆......
但指標必須完成,設備必須保證!胡延須知道壓力很大。但壓力再大也要干!
下定決心后,胡延須開始帶領潤滑大班的15個人對320號潤滑油的消耗和設備需求進行分析,決定分系統進行潤滑油消耗攻關行動。首先是由潤滑班班長劉復興帶領白班職工利用日常換輥時間、待熱時間、待料時間等等,對各油庫站所地溝內的主輔供油管路進行詳細排查,發現較大滲漏點3個,發現嚴重腐蝕處9處,都進行了處理,還更換法蘭墊、閥門墊20多個。
同時,胡延須帶領四班人員,利用各種時機,大刀闊斧進行改造,相繼完成了立輥軋機軋輥潤滑改造、立輥前工作輥道主動端軸承潤滑改造、四輥軋機后輥道軸承潤滑改造等等,其中立輥前工作輥道主動端軸承潤滑油路的改造,經過了3次檢修和一次小定修才完成。
為了優化潤滑系統的油質,他們還排查了所有設備,對設備進水點進行不斷治理,完成了立輥軋機軋輥和滑架進水治理、四輥壓下護罩進水治理、后輥道箱體進水防護等等,使設備潤滑效果有了大幅度提升,延長了各油站油品更換周期。