崗位目標“班班讀”
人人肩上有指標
軋鋼廠寬厚板產線生產軋制作業區丙班共有23名員工,班長通過班前班后會,就“算賬經營”作宣貫,全班積極轉變觀念,牢固樹立“精打細算過緊日子”的思想,并結合生產實際,積極行動起來。班組把“挖潛增效不放過一點一滴,降本降耗不小看一分一厘”作為員工節約的行為規范,以精細化管理為抓手,加大對現場各類能源介質停機節點的管控,杜絕現場“跑冒漏滴”。圍繞熱裝率指標扎實開展崗位勞動競賽,實施崗位指標“班班讀”,每天通報指標完成情況。對影響成材率的寬度放尺、厚度負偏差率等關鍵指標,精打細算,嚴格控制,并進一步細化分解責任到人,做到了千斤重擔人人挑,人人肩上有指標。
算準“作業時間”賬
搬掉生產“攔路虎”
在日常生產中,丙班通過算賬,發現二切線靠邊裝置接近開關因高溫環境頻繁,線路和電氣元件熔化,每次更換時間需要20分鐘,一個月更換13次左右,大約需要260分鐘,這嚴重影響了二切線作業率和切割效率。這可令大家犯了難:要知道對于生產來說時間尤為珍貴,到底怎樣才能將這260分鐘的時間成本節約下來呢?班組長見狀立刻行動起來,組織大家討論攻關。以問題為導向,結合現場實際情況,班組成員們集思廣益,紛紛獻上自己的“金點子”。經過大家的思想碰撞和統一商討,最終選擇使用激光測距儀替代靠邊裝置擋頭上的普通接近開關。攻關小組將激光測距儀安裝在輥道外,與靠邊裝置距離1200mm作為觸發信號,避免了高溫炙烤,解決了開關頻繁更換的難題。經過此次算準“作業時間”賬的小改革,此類重復性故障再未發生,提高了板坯二切作業率,為400度以上板坯熱裝提供了有力保障。此外,丙班還通過工藝技術攻關,利用L2升級改造完善預成型軋制模型,解決了鋼板板形頭尾放尺偏差大的難題,生產的寬厚板寬度放尺較2022年減小5至9mm,成材率提高0.21%,產品厚度負偏差率較2022年提高0.2%。
算細“小時產量”賬
打好產能提升戰
提質增效須精準管理。丙班以“提高小時產量”為抓手,從軋制計劃入手,班班定計劃、班班算產量,統籌謀劃,聯動推進。每班的生產計劃經過值班長審核后方可啟動,不符合換輥規程的計劃,必須重新編排,確保在聯動計劃和定尺計劃穿插上線時,能按照“集中集批”的原則入爐,最大限度提高效率、降低燃耗指標。同時,班組還會對板坯庫庫位實施精細化管理,保證實物信息一致。優化軋制計劃,盡可能按垛上料,減少現場找料的頻次。經過不斷實踐總結,軋制效率明顯提升。由此,丙班履創高產。2023年,三爐軋制月產量實現12.5萬噸的目標,平均每小時25塊,較2022年日產水平提升8.6%,創歷史新高。
丙班通過實實在在的舉措,將“算賬經營”貫穿到了生產實際中,取得了良好業績,由此也進一步堅定了降本增效的決心和信心。丙班表示,將以昂揚的姿態加緊“冬練”,積極應對困難與挑戰,從多維度對標一流,提升班組基礎管理水平,向著提高工序制造能力不斷邁進,助力八鋼公司算好成本賬、質量賬、效益賬。