“凡是影響燒結礦質量和成本的環節,我們都要實施改造,實現效益最大化。”針對燒結生產制約因素,天鐵燒結廠領導多次提出改造要求,全員、全面降本創效工作不斷取得新進展。
截至目前,燒結廠僅下料漏子改造項目就完成6個,有效提升了燒結礦質量,降低了生產成本。
“四燒車間配六、篩分二、六轉一等皮帶機機頭漏子落差大,落料方向與皮帶平面角度大,造成物料沖擊皮帶,時有異物劃傷或穿透損傷皮帶,我們都進行了改造,提高了皮帶利用系數。”負責具體改造的維修車間四燒區域檢修段段長于愛國介紹說。
為了讓每個下料漏子設計更合理,維修車間逐項梳理,對不合理漏子因地制宜,充分利用廢舊材料和邊角料,全部實施改造。
“這些材料都是我們從廢鋼里篩選出來,加工拼接完全可以再利用。”于愛國說。
根據實際情況,檢修人員針對下料情況合理設計改造方案,把落差較大的垂直或斜坡漏子角度變小,改為階梯狀漏子,有效減少了物料沖擊、杜絕劃皮帶現象。
經過一個多月的努力,四燒配六、篩分二、6轉1等皮帶漏子改造相繼完成,確保了料流穩定性,減少了皮帶劃傷和磨損現象,有效降低了備件材料消耗,合計可創效38.64萬元。