近日,新天鋼聯合特鋼自主完成了1號高爐布料精度優化改造工作,進一步控制了高爐布料精度,提高了布料料面均勻度,增強了爐內操作的可控性。
據了解,該公司煉鐵廠1號高爐溜槽布料一直以整圈為單位進行設定,布料精度較低,存在料層不平、不均的現象,特別是焦炭分布不均會造成爐料周圈承載力偏差,難以良好控制料層結構,影響高爐生產節奏。
為解決此問題,該公司數字智能部與煉鐵廠對標學習先進單位,調研了現有高爐爐頂硬件設施現狀,確認可以滿足精度技改要求,決定自主創建項目小組進行程序優化工作。高爐布料系統控制程序專業性極高,相關聯鎖點繁多,改動難度大,該團隊深入研究系統控制程序,梳理控制邏輯,反復測試聯鎖程序的缺陷,不斷優化和探索,最終圓滿完成改造任務,改造后的1號高爐順利投入使用。
優化改造后,1號高爐溜槽布料精度達到0.1圈,控制精度提高了近10倍,實現良好控制布料首、尾角度,均勻分布料層的效果,尤其對焦炭使用量的調整和控制,為聯合特鋼生產提質增效提供了條件。同時,該項改造節省了3萬元的外委服務費用,4座高爐系統預計可節省至少12萬元。