“2號轉爐裝入計劃:自產廢鋼16噸、外進廢鋼4噸、鐵水275噸。”5月28日下午,記者走上河北鋼鐵集團邯鋼邯寶煉鋼廠轉爐平臺,對講機里傳出該廠轉爐乙班作業長孟凡雷的聲音。
此刻的轉爐平臺,在爐火的烘烤下溫度早已超過50攝氏度,但孟凡雷仍舊一動不動地站在2號轉爐前,目不轉睛地注視著正在兌鐵的天車稱重顯示器。當屏幕上數字剛變為“135”時,孟凡雷立即指揮天車停止兌鐵。
很快,孟凡雷此番兌鐵的“成績單”出爐:自產廢鋼16噸、外進廢鋼4噸、鐵水275.3噸。鐵水與裝入計劃量只差0.3噸,遠小于《技術聯絡單》規定的±2噸的誤差。
“標準操作、精準控制是提升各項技術經濟指標的關鍵——這是我們在與武鋼對標過程中最大的收獲。”孟凡雷這樣總結自己的對標心得。
今年4月份,邯寶煉鋼廠主動與瞄準先進,與武鋼開展了深入對標。這次的對標,讓該廠很多干部職工認識到了自己的差距和不足,也收獲了不少改進的措施。
“就拿降低鋼鐵料消耗來說,每一道工序都必須最大限度降低偏差,才能最終優化指標,降低成本。”孟凡雷說。
鋼鐵料消耗占據著近八成的煉鋼廠生產成本,如何在保證產品質量的基礎上不斷降低其消耗量,是煉鋼廠有效降低生產成本的關鍵。正是認識到了這一點,集團提出產線對標要求后,該廠就結合生產實際提出了“降成本、提質量、分批次、臺階式”的對標方案,將各項指標均瞄準行業最好水平,深入對標單位開展全方位對標,將本廠的生產數據與其逐項對比,深層次分析產生差距的原因,然后逐項制訂趕超措施。
為實現鋼鐵料消耗指標的趕超,該廠優化了所有與鋼鐵料消耗相關的工序操作。“從鐵水傾翻、脫硫扒渣、轉爐裝入到最終的連鑄澆鋼,所有的工序我們都制訂了優化措施,并組織技術人員深入一線進行技術指導,確保一線職工嚴格按照整改措施進行標準化作業。”該廠生產技術室主任陳軍利介紹。
查看該廠修訂一新的操作規程發現,原來簡單的脫硫扒渣工序,如今卻被分得條目繁多,幾乎是面面俱到。大致來說,新的脫硫扒渣工序有三項特點:其一,在保證重點品種鋼及RH過鋼脫硫的同時,細分了扒渣操作規范;其二,針對不同鋼種的不同要求設定了不同的扒渣程度;其三,針對不同的鋼種制訂了鎂粉、鈍化石灰等原料的噴吹強度和時間。新的脫硫扒渣規程實施后,脫硫扒渣操作的鐵損降至噸鋼5千克以下。
新的脫硫扒渣規程只是該廠降低鋼鐵料消耗管理措施的“冰山一角”,后續工序更是制訂了極為細致、具體的措施。在眾多新的、得力措施的保證下,該廠噸鋼鋼鐵料消耗指標不斷改善。目前,該廠噸鋼鋼鐵料消耗指標已降至1057.7千克,較年初降低了2.3公斤,噸鋼成本降低5元以上。