該高爐在對標(biāo)中結(jié)合自身實(shí)際,采取“大風(fēng)、大氧、高產(chǎn)”的操作方針,以吹透中心提高產(chǎn)量。在保持每分鐘6150立方米大風(fēng)量的基礎(chǔ)上,逐步將氧量提高到9000立方米每小時以上,保持高爐產(chǎn)量穩(wěn)定在較高水平。同時高爐密切關(guān)注強(qiáng)化后的煤氣流變化,針對頂溫、壁溫、煤氣利用率、水溫差等關(guān)鍵參數(shù),要求工長每小時錄入電子版板報并自動生成趨勢圖,以比照分析調(diào)整操作。高爐操作人員分析觀察爐內(nèi)氣流分布,針對氣流變化及時對進(jìn)風(fēng)參數(shù)與布料參數(shù)進(jìn)行微調(diào),實(shí)現(xiàn)了爐況順行和產(chǎn)量提升的雙重目標(biāo)。
為降低燃料比,該高爐推行低硅冶煉技術(shù),要求爐內(nèi)工長進(jìn)行趨勢操作,每班接班前先填寫爐況操控計劃表,預(yù)測本班爐況并制定應(yīng)對措施。班中準(zhǔn)確把握爐溫發(fā)展趨勢,每爐鐵開口時爐外工長根據(jù)鐵花與亮度,向爐內(nèi)匯報爐溫,并提供鐵樣、鐵水溫度及渣樣,以便讓爐內(nèi)工長掌握爐溫變化方向做出準(zhǔn)確調(diào)劑,在降低爐溫波動幅度的同時,確保高爐低硅冶煉。二季度以來,該高爐平均硅素由0.385%降低到0.332%,噸鐵燃料比降低2.12千克。
在此基礎(chǔ)上,該高爐針對外進(jìn)干焦質(zhì)量不穩(wěn)定,自產(chǎn)焦與燒結(jié)礦配料調(diào)整多,質(zhì)量波動大的實(shí)際,進(jìn)一步強(qiáng)化原燃料延伸管理。要求工長除負(fù)責(zé)槽下常規(guī)振動篩、粒度管理工作,還要深入第一料場、輔助料場、焦化廠、燒結(jié)、煤粉等外圍單位,了解原燃料源頭變化,為高爐調(diào)劑提高數(shù)據(jù)支撐,減少爐況波動。同時,結(jié)合高爐休風(fēng)率低、休風(fēng)間隔時間長,進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)較為薄弱的情況,該高爐要求當(dāng)班工長督促本班配管按規(guī)定執(zhí)行點(diǎn)檢,發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定點(diǎn)檢、撥表的對相關(guān)崗位嚴(yán)肅考核,保障了設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),休風(fēng)周期由1個月延長到3個月,平均休風(fēng)率逐漸降低到目前0.8%左右。