4月16日,河北鋼鐵集團舞鋼二軋鋼自動化車間技術人員為2號加熱爐新增了模擬鋼坯到位功能,簡化了操作步驟,提高了出鋼效率,為打贏4月份高質高產攻堅戰創造了有利條件。
2號加熱爐在3月份完成自蓄熱式改造后,雙步進梁改變為單步進梁,鋼坯自爐頭入爐,步進到爐尾出鋼時,經常出現兩道鋼坯不能同時到位的情況,所以操作工只能手動操作一個單循環,才能使另外一道鋼坯到位,這樣就嚴重影響到生產效率,而且還造成了能源浪費。針對此種情況,自動化車間負責加熱爐區的技術骨干胡瑞遠、吳奇開拓思路、主動作為,決定在出鋼機程序中新增模擬鋼坯到位功能。4月16日,他們抓住2號加熱爐生產間隙著手改造。他們對裝鋼機程序進行調整和優化,根據現場實際位置調整裝鋼機極限,使兩道鋼坯在裝鋼時位置一致,盡力縮小誤差。在出鋼程序中編寫了模擬鋼坯到位及復位功能邏輯塊,在電腦操作畫面中制作模擬到位及復位按鈕。
新增功能投入使用以來,效果良好,操作工只需用鼠標點擊模擬按鈕,便可方便選擇"一道出鋼"或"雙道出鋼",使原本不能到位的鋼坯同時到位,降低了職工勞動強度,也使加熱爐出鋼更方便、快捷,節省了時間,提高了效率。