今年以來,重鋼一煉鋼廠在降低水耗、提高水質上狠下功夫,積極探索水處理系統節能降耗的新方式,并通過推行高效化、系統化、循環回收化三項節能技改,促進企業節能降耗。
一是大力開展蒸發空冷器排水管網改造,實現水處理系統高效化節能生產。一煉鋼廠針對蒸發空冷器蒸發量大、系統濃縮倍數高、易結垢、嚴重影響除鹽水回水水溫冷卻效果等情況,對蒸發空冷器排水管網進行了技術改造。充分利用工業新水硬度低、水溫低的特點,將蒸發空冷器一次噴淋后的工業水直接作為水耗較大的凈環水補水,使噴淋水濃縮倍數降低到1.4倍以下,有效減慢了蒸發空冷器的結垢速度,降低了水耗,每年可節約藥劑15噸。
二是大力開展管廊排水系統化改造。針對管廊原設計排水系統偏小,積水嚴重的突出問題,重新設計管廊排水系統,增加管廊排水量,避免了管廊積水。同時,將管廊排水引進濁環水系統,解決了管廊長期排水不暢的問題,每年可為濁環水系統節約補水182500立方米。
三是大力開展藥劑循環回收化降本攻關。一方面控制水消耗,加強水處理循環過程的監控,減少循環水質污染,抑制菌藻滋生速度,提高藥劑循環利用率;另一方面加強藥劑消耗量統計、試片腐蝕率監測、水質參數監測。在保證水質的前提下,逐步摸索出降低藥劑用量的新途徑,力爭藥劑消耗從0.12公斤/噸鋼降低到0.09公斤/噸鋼。