5月31日下午16時30分,包鋼煉鐵廠一燒車間2號燒結(jié)機煙氣凈化系統(tǒng)投入運行,標志著包鋼又一項重點工程加入環(huán)保序列。至當晚21時,系統(tǒng)運行效率超過90%,煙氣外排達國家排放要求。
據(jù)了解,一燒車間原有的煙氣凈化系統(tǒng)采用德國ENS半干法脫硫工藝,由于受當時工藝限制,原系統(tǒng)設(shè)備運行不夠穩(wěn)定、脫硫效果不十分理想,已無法滿足當前國家提出的環(huán)保要求。為解決這一問題,包鋼于2013年7月起,采用福建龍凈脫硫脫硝有限責任公司的“循環(huán)流化床干法脫硫”工藝,開始對一燒車間兩套煙氣凈化系統(tǒng)實施新的現(xiàn)代化改造。新系統(tǒng)工藝設(shè)計先進可靠,設(shè)備穩(wěn)定性大幅提高,其中1號燒結(jié)機煙氣凈化系統(tǒng)已于今年1月15日投入使用;2號燒結(jié)機煙氣凈化系統(tǒng)自去年12月開始動工,僅用時6個月即完成改造任務(wù)。
由于一燒車間2號燒結(jié)機煙氣凈化系統(tǒng)在改造期間需燒結(jié)機配合停機運行,將導(dǎo)致煉鐵廠每日出現(xiàn)5000多噸的燒結(jié)礦缺口。對此,煉鐵廠精心組織生產(chǎn),力保其它燒結(jié)機高效運行,克服了原燃料平衡等困難,彌補了因改造帶來的燒結(jié)礦不足短板,順利實現(xiàn)了改造與生產(chǎn)的“兩不誤”與“兩促進”。