5月份,攀鋼釩煉鋼工序成本為603.2元/噸鋼,離攀鋼集團有限公司年初提出的600元/噸鋼目標僅一步之遙。
物流復雜程度居行業之最,半鋼煉鋼硫高、溫低、熱源少……面對種種不利因素,5月份,攀鋼釩煉鋼工序噸鋼降本首次突破100元大關,達到100.86元;占總成本80%的全流程鋼鐵料消耗在今年第五次創出新低,達到1121.76公斤/噸鋼,較去年降低9.94公斤/噸鋼。能取得如此成績,奧妙在哪里?
“先天不足”非借口
“市場不相信眼淚,競爭不同情弱者,‘先天不足’不是畏難懈怠的借口,只能是激勵我們加倍努力的理由”。
受場地、資源稟賦等“先天”因素影響,攀鋼釩煉鋼工序噸鋼成本高于同行業262.08元。這讓個別職工感嘆“命不好”,甚至失去了攻堅克難的勇氣。
煉鋼廠以“六種發展理念”為指導,深入開展觀念、行為對標,引導職工牢固樹立“只有依靠自己的力量才能戰勝困難”的理念。廠領導深入作業區調研,到轉爐爐前、澆鋼平臺與職工交流,一起分析差距,找短板、挖潛力,提出了“優化復吹工藝,減少渣中鐵含量”、“經濟合理‘吃’廢鋼,規模效益降成本”、“千方百計多吃含鐵物料”等具體措施,增強了大家打贏扭虧增效攻堅戰的信心。
管理升級有良策
“煉鋼廠要進一步發揚成績,站在全新的平臺上,找準新的角度和思考空間,挖掘出新降本增效空間,向管理要效率,向管理要效益。”
煉鋼廠牢記姚林董事長的囑托,推出了一系列管理創新舉措,實現了成本管控的信息化、精細化和預防性管理。
建成工序成本動態管理系統,成功實現了從“以領代耗、月末結賬”到“以實際消耗動態計算成本”的革命性變化。對每爐鋼的成本構成單元實時統計分析,成本超出標準值的“亮紅”報警,讓操作工及時發現偏差,實現成本核算“爐爐控”;實時反映各個班組的成本消耗,形成班組、崗位排名,操作工下班前能看到當班成本情況,上班前能發現成本指標排名差距,實現成本控制“班班清”;每日形成成本報表及趨勢圖,根據趨勢變化及時調整操作,變事后管理為事前預防,實現成本管理“日日明”。
通過量化積分,實現管理由事后、低效向高效、預防轉變,實現預防管理、量化管理。如在安全、生產方面制定了預防管理記分辦法,對在日常安全管理、生產檢修過程管控中出現異常而沒有構成事故的行為進行記分,鼓勵干部提前一步想問題、靠前一步抓落實,提高預防管理水平,減少事故損失。1至5月份,月均事故損失比去年減少26.63萬元,降幅21.65%。
量化工序服從指標,實現從定性評價到定量評價的轉變,改善了上工序對下工序的服務質量,提高了均衡經濟生產水平。今年以來,全流程物流時間較去年縮短6.2分鐘,電加熱時間、單中包連澆爐數、溢漏鋼和澆鋼死流等均衡經濟生產指標也都持續優化,為降成本奠定了基礎。
科技創新破瓶頸
“嗚——”6月13日下午,隨著一聲長笛,機車拉著一罐鋼水從轉爐區域駛向350米外的板坯連鑄生產現場。跟去年不一樣的是,盛裝鋼水的鋼包“戴”上了一頂帽子,這是煉鋼廠實施鋼包加蓋技改項目帶來的變化。
煉鋼廠生技室副主任姚玉磊說,給鋼包加蓋可以減少鋼水溫度損失,從而降低出鋼溫度,縮短鋼水在電加熱的加熱時間,達到降低成本的目的。
科技興則攀鋼興。煉鋼廠依靠一系列科技創新突破降成本工作的限制性瓶頸,鋼包加蓋項目就是其中之一。
煉鋼廠通過脫硫噴吹系統改造、提高自動化脫硫水平、優化脫硫劑配方、實施分級脫硫、開展硫渣熱態循環利用等措施,消化高硫磺鐵水對成本的影響。針對半鋼煉鋼的特殊性,開展提高半鋼熱源技術、提高鑄余渣回收比例、降低渣中鐵含量等技術研究,加大半鋼煉鋼轉爐熱態渣循環利用技術(HSRS)推廣應用力度,最大限度降低消耗。在滿足鋼種性能、用戶需求條件下,優化鋼種成分設計和工藝要求,提高成分精度控制,按中下限控制鋼種合金成分,降低合金成本。確定了優化轉爐煤氣回收工藝參數、完善7座轉爐氮封控制等15個節能降耗的“一攬子”項目,補齊能源動力費用這塊短板。
科技創新煉出了降本增效的“金剛鉆”,占總成本80%的全流程鋼鐵料消耗月月創出新低,5月份達到1121.76公斤/噸鋼,較去年降低9.94公斤/噸鋼;長期居高不下的噸鋼綜合能耗打了“翻身仗”,1至5月份同比下降40.4%,創出7.61公斤標準煤/噸鋼的歷史同期最好水平,5月份動力費用108.7元/噸鋼,優于控制目標7.3元/噸鋼;縮小了與先進企業在合金成本上的差距,前5個月合金成本降低2159萬元。
協同降本天地寬
任毅,煉鋼廠原料作業區一名區工。今年以來,他多次與采購單位一起參與“砍價”,盡可能降低原材料的采購價格。而在往年,是很難看到這種情形的。
自去年底攀鋼釩提出“要將降成本工作觸角向上下游延伸,形成降成本合力”的要求以來,煉鋼廠迅速行動起來,分批對全廠作業長、技術人員和管理人員開展財務知識培訓,要求相關人員必須了解本單位所使用原材料的價格走勢,收集信息,為原材料經濟采購、科學使用提供支撐。
建立“產供研銷”一體化降成本工作機制。與采購部門協同,開展價格對標,清理獨家供貨,提高零庫存比例,用低價位材料替代高價位材料,1至5月份,原材料采購價格較去年降低5.2%。其中,無煙煤增碳劑比2013年均價降低390元/噸,降幅達到21.5%,年可降低使用成本463萬元。
一季度,煉鋼廠領導帶領鋼廠技術人員與銷售部門工作人員一起,深入到成都、德陽等地的用戶開展技術服務,根據用戶需求優化產品設計和生產工藝流程,在滿足用戶需求、產品性能的情況下,努力降低產品成本,不僅使某鋼種生產成本降低了43.14元/噸鋼,還提高了產品的市場競爭力。
與科研院所協同,對耐候結構鋼的品種質量設計,特別是合金成分設計進行優化,按照經濟性原則,確定保品種保質量保性能的最優方案,使合金成本大幅降低。
通過功能承包,將原材料生產廠家的利益與該廠生產和降成本工作緊緊捆綁在一起,使彼此從“兩家人”變成“一家人”,形成降成本合力。實施功能承包前,脫硫噴槍按支結算,試用各種措施均難以實現壽命的大幅提升。實施功能承包后,調動了供應商提高脫硫噴槍壽命積極性,使脫硫噴槍壽命提高了一倍,成本降低了20%。今年以來,煉鋼廠實施功能承包項目18個,與承包前相比,降低使用成本1200萬元。
潮平兩岸闊,風正一帆懸。煉鋼廠將深入踐行“六種發展理念”,負重自強,依靠創新驅動不斷挖掘降本潛力,確保早日實現600元/噸鋼的成本控制目標。