5月26日下午,攀鋼釩煉鐵廠,隨著增壓風(fēng)機(jī)啟動,新2號燒結(jié)機(jī)煙氣導(dǎo)入脫硫塔開始脫硫,標(biāo)志著該系統(tǒng)改造完工并投入生產(chǎn)。
據(jù)了解,改造前的新2號燒結(jié)機(jī)采用離子液循環(huán)吸收法技術(shù)進(jìn)行煙氣脫硫,自2011年初建成投產(chǎn)以來運行基本穩(wěn)定。但由于燒結(jié)煙氣脫硫效率、設(shè)施同步運行率難以達(dá)到設(shè)計指標(biāo),不能達(dá)到相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。為此,攀鋼釩公司借鑒新1號、6號燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫系統(tǒng)改造的成功經(jīng)驗,繼續(xù)聘請專業(yè)化環(huán)保公司,采取BOO模式(第三方建設(shè)-擁有-運營),投資約5000萬元,于今年3月15日開始對新2號燒結(jié)機(jī)原有煙氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行全面改造。改造內(nèi)容包括拆除原有脫硫系統(tǒng),改造吸收塔、入口煙道和配電室,新建石灰石漿液制備系統(tǒng)、漿液循環(huán)噴淋系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、增壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、外圍漿液輸送系統(tǒng)、PLC儀控、電氣系統(tǒng)等。為確保脫硫系統(tǒng)的同步運行率,改造后的系統(tǒng)設(shè)置了一座事故漿液箱,用來儲存脫硫系統(tǒng)在停運和檢修期間循環(huán)氧化池中的漿液,保證系統(tǒng)正常運行。
據(jù)煉鐵廠相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該改造項目歷時2個多月,項目完工投運后,新2號燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫率可達(dá)95%以上,排放二氧化硫濃度低于200毫克以下,將為進(jìn)一步改善全市空氣質(zhì)量發(fā)揮積極作用。
據(jù)了解,改造前的新2號燒結(jié)機(jī)采用離子液循環(huán)吸收法技術(shù)進(jìn)行煙氣脫硫,自2011年初建成投產(chǎn)以來運行基本穩(wěn)定。但由于燒結(jié)煙氣脫硫效率、設(shè)施同步運行率難以達(dá)到設(shè)計指標(biāo),不能達(dá)到相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。為此,攀鋼釩公司借鑒新1號、6號燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫系統(tǒng)改造的成功經(jīng)驗,繼續(xù)聘請專業(yè)化環(huán)保公司,采取BOO模式(第三方建設(shè)-擁有-運營),投資約5000萬元,于今年3月15日開始對新2號燒結(jié)機(jī)原有煙氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行全面改造。改造內(nèi)容包括拆除原有脫硫系統(tǒng),改造吸收塔、入口煙道和配電室,新建石灰石漿液制備系統(tǒng)、漿液循環(huán)噴淋系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、增壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)、外圍漿液輸送系統(tǒng)、PLC儀控、電氣系統(tǒng)等。為確保脫硫系統(tǒng)的同步運行率,改造后的系統(tǒng)設(shè)置了一座事故漿液箱,用來儲存脫硫系統(tǒng)在停運和檢修期間循環(huán)氧化池中的漿液,保證系統(tǒng)正常運行。
據(jù)煉鐵廠相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該改造項目歷時2個多月,項目完工投運后,新2號燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫率可達(dá)95%以上,排放二氧化硫濃度低于200毫克以下,將為進(jìn)一步改善全市空氣質(zhì)量發(fā)揮積極作用。