山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠在持續深化“運營轉型,精益管理”工作過程中,緊盯降低動力能耗、優化入爐料結構、確保高爐穩定順行等重點環節,深挖內部潛能,系統優化生產組織,快速改善影響精益冶煉的各種不利因素,全方位降本增效,6月份,工序成本比計劃降低400余萬元。上半年,該廠累計實現系統挖潛增效1490.9萬元,進一步擴大了生鐵成本與同行業的對比優勢。
該廠把降低動力能耗作為改善噸鐵成本的有力舉措,推行動力能源消耗模擬市場化運作,修訂完善《動力能源消耗考核辦法》,將高爐煤氣、電、工業新水等9種指標分解到各單位,按計量核算,按權重比例承擔,實施指標單獨核算、總量考核的辦法,做到日統計、周考核、月落實。結合工藝生產特點,調整設備定修模式,在滿足正常生產的前提下,對噴煤系統、熔燃系統、原料系統設備運行及檢修等實行階段性停機檢修節電模式,促進了動力能源消耗持續降低。6月份,該廠動力能耗成本比計劃降低21萬元,創歷史最好水平。
該廠持續深化以增配經濟料為主的鐵前低成本挖潛戰略,采用“倒推法”組織配料,不斷完善滿足高爐順行和指標優化的最佳生產模型。按照經濟性原則,分析研究自產燒結礦、球團礦以及外購礦的性價比,結合原燃料進廠、市場、庫存、港存等情況,最大限度地配加性價比高的礦種,降低入爐礦成本。針對雨季塊礦濕、粘,嚴重影響塊礦的配加比例情況,采取豎爐烘干塊礦措施,保證了羅布河塊礦等非主流塊礦的配加比例。6月份,燒結系統經濟料比例達到33%,高爐低價經濟塊礦比例高達6%。
高爐穩定順行是煉鐵降本增效的基礎。該廠從原燃料進廠、混勻、配料、燒結到成品,建立全流程優化組織模式,強化生產過程控制,提高生產連續穩定性。針對料種變化頻繁、雨季生產的現狀,通過均勻平鋪、減小料流、增高料堆等舉措,確保混勻料質量穩定。充分發揮行政監察組職能作用,將效能監察從過去只針對質量、水分向計量管理延伸,從車輛入場、調度、卸料、清車等環節實行由保衛人員、原料驗收員共同把關,確保為高爐提供穩定、優質的原燃料條件。
該廠把降低動力能耗作為改善噸鐵成本的有力舉措,推行動力能源消耗模擬市場化運作,修訂完善《動力能源消耗考核辦法》,將高爐煤氣、電、工業新水等9種指標分解到各單位,按計量核算,按權重比例承擔,實施指標單獨核算、總量考核的辦法,做到日統計、周考核、月落實。結合工藝生產特點,調整設備定修模式,在滿足正常生產的前提下,對噴煤系統、熔燃系統、原料系統設備運行及檢修等實行階段性停機檢修節電模式,促進了動力能源消耗持續降低。6月份,該廠動力能耗成本比計劃降低21萬元,創歷史最好水平。
該廠持續深化以增配經濟料為主的鐵前低成本挖潛戰略,采用“倒推法”組織配料,不斷完善滿足高爐順行和指標優化的最佳生產模型。按照經濟性原則,分析研究自產燒結礦、球團礦以及外購礦的性價比,結合原燃料進廠、市場、庫存、港存等情況,最大限度地配加性價比高的礦種,降低入爐礦成本。針對雨季塊礦濕、粘,嚴重影響塊礦的配加比例情況,采取豎爐烘干塊礦措施,保證了羅布河塊礦等非主流塊礦的配加比例。6月份,燒結系統經濟料比例達到33%,高爐低價經濟塊礦比例高達6%。
高爐穩定順行是煉鐵降本增效的基礎。該廠從原燃料進廠、混勻、配料、燒結到成品,建立全流程優化組織模式,強化生產過程控制,提高生產連續穩定性。針對料種變化頻繁、雨季生產的現狀,通過均勻平鋪、減小料流、增高料堆等舉措,確保混勻料質量穩定。充分發揮行政監察組職能作用,將效能監察從過去只針對質量、水分向計量管理延伸,從車輛入場、調度、卸料、清車等環節實行由保衛人員、原料驗收員共同把關,確保為高爐提供穩定、優質的原燃料條件。