“四段式”槍位控制降費用
在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中,由于原料條件的變化會造成轉(zhuǎn)爐渣料加入時機偏后,操作槍位控制偏高,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐渣中帶鐵量大,爐渣發(fā)泡嚴重,必須用氮氣進行打渣,方可進行倒爐作業(yè)。對此,轉(zhuǎn)爐技術(shù)員與工段人員通過現(xiàn)場摸索試驗,研究出了一套新的槍位控制方案,采用“高-低-高-低”四段式槍位替代原來“高-低-低”三段式槍位控制,促進了轉(zhuǎn)爐化渣,并減少終點渣中帶鐵量。
自2015年12月份采用此方法后,轉(zhuǎn)爐渣泡問題得到有效解決,渣中帶鐵量明顯減少,轉(zhuǎn)爐槍位控制優(yōu)化后,每爐鋼可節(jié)省氮氣打渣時間10秒,每月可節(jié)省氮氣費用3.5萬余元。
精準控制拒絕浪費
連鑄在熱送過程中,由于開流、更換定尺時因第一根鋼坯重量不可控,造成鋼坯重量浮動較大,鋼坯時長時短,影響定重控制的同時,也造成了坯料浪費。
為進一步降低區(qū)間成本,為下道工序輸送優(yōu)質(zhì)的鋼坯,連鑄技術(shù)員聯(lián)合生產(chǎn)工段通過對數(shù)據(jù)跟蹤監(jiān)控,不斷的試驗操作,提出整改方案,要求崗位工日常對各流各定尺定重控制穩(wěn)定后的紅坯進行測量,并做好記錄,做為下次更換定尺時該流對應(yīng)的紅坯實際長度。
根據(jù)現(xiàn)場實際操作,該辦法可以使更換定尺的第一次鋼坯重量62.5%在合格范圍內(nèi),另外通過棒線針對性的抽查重量,發(fā)現(xiàn)鋼坯重量的離散度也得到了極大穩(wěn)定,從最初±70kg的偏差控制在±15kg內(nèi)。通過精準控制開流、更換定尺時的鋼坯重量,月創(chuàng)效1.43萬。
提高大包蓋使用壽命降成本
新區(qū)打結(jié)好的鋼包蓋在使用初期,由于耐材脫落導(dǎo)致包蓋不能滿足現(xiàn)場使用。針對此問題,由鋼包技術(shù)人員協(xié)同工段人員通過現(xiàn)場跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn),造成包蓋耐材頻繁脫落的原因主要有以下兩方面,首先是不規(guī)范操作導(dǎo)致脫落;其次是由于打結(jié)料配比不當造成耐材在高溫下的抗剝落性差。找出了問題所在,各級人員立即行動起來,對癥下藥,通過與廠方協(xié)商調(diào)整材料配方,并規(guī)范現(xiàn)場操作,使耐材脫落的問題得到了徹底解決,鋼包蓋使用壽命也由初期的1100多爐增至1500爐左右,不僅緩解了大包蓋的周轉(zhuǎn)問題,還可減少新打結(jié)烘烤包蓋3-4個,降低了煤氣烘烤費用,年可創(chuàng)效3.6萬余元。