試驗數據分析
從煉鋼工藝看,影響鋼(水)坯收得率的主要因素有:鋼鐵料、礦石和渣精粉,其它因素僅影響出鋼溫度等。第二煉鋼廠現階段鋼鐵料的收得率為92%;礦石的含(Fe)量為60%;渣精粉的含(Fe)量為49.14%。
1號爐平均每爐加礦石297.78kg,折(Fe)量為178.7kg,加渣精粉后平均每爐加礦石145.6kg,折(Fe)量為87.3kg,每爐凈增(Fe)量為176kg。2號爐平均每爐加礦石277.05kg,折(Fe)量為166.2kg,加渣精粉后平均每爐加礦石210.5kg,折(Fe)量為126.3kg,每爐凈增(Fe)量為231kg。
同鋼種相比可以算出,加渣精粉后1號爐平均每爐多出鋼水211kg,鋼坯257kg;2號爐平均每爐多出鋼水313.kg,鋼坯533kg。生產情況對比分析,1號爐渣精粉收得率114%,2號爐渣精粉收得率133.4%,每爐多出鋼水(坯)量,大于增鐵量,不符合理論。分析認為:
(1)加渣精粉后,加礦石量減少,噴濺減輕,可能與鋼水收得率增加有關;
(2)實際渣精粉含鐵量高于化驗量,且增量不多符合實際。
生產對比分析,渣精粉對鋼產量的影響:1號爐平均每爐加礦石297.78kg,折(Fe)量為178.7kg,加渣精粉后平均每爐加礦石145.2kg,折(Fe)量為87.12kg,每爐凈增(Fe)量為:114.12kg。2號爐平均每爐加礦石277.05kg,折(Fe)量為166.2kg;加渣精粉后平均每爐加礦石95.67kg,折(Fe)量為57.4kg,每爐凈增(Fe)量為137.9kg。同鋼種相比可以算出加渣精粉后1號爐平均每爐多出鋼水221kg,鋼坯460kg;2號爐平均每爐多出鋼水286kg,鋼坯803kg。從以上統計情況看,1號爐渣精粉收得率143.5%,2號爐渣精粉收得率160.3%,每爐多出鋼水(坯)量,大于增鐵量,不符合理論。分析認為:
(1)加渣精粉后,加礦石量減少,噴濺減輕,可能與鋼水收得率增加有關;
(2)實際渣精粉含鐵量高于化驗量,且增量不多符合實際。
使用渣精粉煉鋼的注意事項
轉爐直接裝入含水量4%~6%的渣精粉時,必須先加渣精粉和廢鋼,后兌鐵水。以利水蒸汽的蒸發。防止兌鐵水時從爐口噴濺。如果能將渣精粉烘干后再用,將能徹底解決此問題。轉爐煉鋼使用渣精粉時,化渣稍快,易形成泡沫渣。
結論
(1)在第二煉鋼廠采用渣精粉直接入轉爐煉鋼,每爐采用渣精粉500kg,折(Fe)量為245.7kg。
(2)同鋼種相比加渣精粉后,平均每爐多出鋼水211~313kg。
(3)平均每爐渣精粉的收得率在114%~160.3%之間。
(4)降低供氧時間3.5s,降低耗氧量4.6m3,提高了轉爐作業率。
(5)渣精粉的降溫幅度大約是鐵礦石的1/3,與廢鋼大致相同。