近日,達鋼集團能源經營公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年,該公司圍繞發(fā)電、供電、供氣、供水四大系統(tǒng),精細管理,創(chuàng)新創(chuàng)效,實現(xiàn)自發(fā)上網電量3.5億千瓦時,節(jié)支電費5015萬余元;合理調節(jié)外購電使用,實現(xiàn)節(jié)支電費5859萬元。
2015年,該公司立足重點和難點,實現(xiàn)降本增效。在發(fā)電系統(tǒng)上,該公司大力開展小改小革,成功將1號凝汽器內“銅質冷卻管改裝成不銹鋼管”,提高換熱效果;成功自換發(fā)電機組爆破橋,實現(xiàn)每小時降低廠用電200千瓦時;將汽輪機冷油器冷卻水由封閉式改為開放式生產工藝流程,年節(jié)電量達54萬千瓦時。
在供電系統(tǒng)上,該公司以修舊利廢和整治隱患為突破口,自行修復微機保護裝置、配電聚優(yōu)控制器等,降低了成本。同時,該公司搶抓停產檢修時間,更換過電壓保護器,拆除供電電纜不規(guī)范性中間接頭和重新制作規(guī)范性中間接頭,消除隱患,實現(xiàn)了供電最長穩(wěn)定運行周期。
2015年,該公司立足重點和難點,實現(xiàn)降本增效。在發(fā)電系統(tǒng)上,該公司大力開展小改小革,成功將1號凝汽器內“銅質冷卻管改裝成不銹鋼管”,提高換熱效果;成功自換發(fā)電機組爆破橋,實現(xiàn)每小時降低廠用電200千瓦時;將汽輪機冷油器冷卻水由封閉式改為開放式生產工藝流程,年節(jié)電量達54萬千瓦時。
在供電系統(tǒng)上,該公司以修舊利廢和整治隱患為突破口,自行修復微機保護裝置、配電聚優(yōu)控制器等,降低了成本。同時,該公司搶抓停產檢修時間,更換過電壓保護器,拆除供電電纜不規(guī)范性中間接頭和重新制作規(guī)范性中間接頭,消除隱患,實現(xiàn)了供電最長穩(wěn)定運行周期。