趙佐軍
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司 技術(shù)中心,河北 宣化 075100)
摘 要: 宣鋼裝備 3臺(tái) 360m2 燒結(jié)機(jī),但投產(chǎn)以來主要技經(jīng)指標(biāo)在河鋼集團(tuán)內(nèi)處于中下游水平,為此從穩(wěn)定原料質(zhì)量、燒結(jié)礦成分優(yōu)化控制、設(shè)備設(shè)施功能完善、科技支撐體系建設(shè)、新技術(shù)應(yīng)用等方面開展工作,燒結(jié)各項(xiàng)技經(jīng)指標(biāo)取得較大提升。
關(guān)鍵詞: 燒結(jié)礦; 質(zhì)量; 改善; 研究與實(shí)踐
1 前 言
自 2014 年 12 月之后宣鋼燒結(jié)工序裝備全部實(shí)現(xiàn)大型化、現(xiàn)代化,目前 3 臺(tái) 360m2 燒結(jié)機(jī)在線運(yùn)行,但投產(chǎn)以來燒結(jié)主要技經(jīng)指標(biāo)在河鋼集團(tuán)內(nèi)同規(guī)模燒結(jié)機(jī)中一直處于中下游水平。
2015 年 燒 結(jié) 礦 品 穩(wěn)、堿 穩(wěn) 僅 為 90. 77%、87. 86%,位列集團(tuán)第三、第四,固體燃耗 58. 56kg/t、返礦率 11. 62%均位列集團(tuán)末位,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度77. 57%,平均粒徑19. 46 mm 同集團(tuán)內(nèi)先進(jìn)指標(biāo)存在較大差距。燒結(jié)技術(shù)指標(biāo)的落后成為制約高爐煉鐵指標(biāo)提升的重要因素之一。因此,改善燒結(jié)礦質(zhì)量成為宣鋼鐵前系統(tǒng)指標(biāo)攻關(guān)的重中之重。重點(diǎn)從燒結(jié)礦成分優(yōu)化控制、穩(wěn)定原料質(zhì)量、設(shè)備設(shè)施功能完善、科技支撐體系建設(shè)、新技術(shù)應(yīng)用等方面開展攻關(guān)工作。
2 燒結(jié)礦成分優(yōu)化控制
2. 1 燒結(jié)礦 SiO2 優(yōu)化控制
由于宣鋼煉鐵工作者對(duì)燒結(jié)礦 SiO2 存在一定的認(rèn)識(shí)誤區(qū),燒結(jié)礦 SiO2 長期在 5. 7% ~5. 9%的高位運(yùn)行,TFe 維持在 54. 5% 左右。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和考驗(yàn),鐵前工序“降本增效”成為企業(yè)生存與發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一,煉鐵工作者積極轉(zhuǎn)變工作思路,擺脫認(rèn)識(shí)誤區(qū),在高爐穩(wěn)定順行前提下,逐步實(shí)施燒結(jié)礦降硅提品的優(yōu)化策略。
宣鋼進(jìn)口粉以澳系粉為主,搭配少量巴系粉,精粉以張宣和內(nèi)蒙地區(qū)為主,根據(jù)典型值分戶堆存,保持合理庫存,科學(xué)配礦,減少變料次數(shù),穩(wěn)定入燒結(jié)構(gòu); 建立《燒結(jié)礦 SiO2 波動(dòng)預(yù)警機(jī)制》,原料、燒結(jié)區(qū)域各作業(yè)區(qū)加強(qiáng)信息溝通,對(duì)影響燒結(jié)礦 SiO2 波動(dòng)的因素提前預(yù)警,聯(lián)動(dòng)調(diào)整; 燒結(jié)降硅操作分批次小幅度逐漸過渡,穩(wěn)定燒結(jié)堿度,保證燒結(jié)礦強(qiáng)度,提高過程中高爐的適應(yīng)能力。2017 年 1 ~ 6 月份燒結(jié)礦 SiO2 由2015 年的 5. 81% 下降至 5. 30% 左右,TFe 由54. 5%提高至 56% 左右。降低燒結(jié)礦 SiO2 含量,提高品位,改善燒結(jié)礦冶金性能,減少高爐成渣量,減薄軟熔帶厚度,提高透氣性,都將有利于高爐穩(wěn)定順行,降低高爐焦比。
2. 2 燒結(jié)礦 MgO 優(yōu)化控制
宣鋼燒結(jié)礦長期以來 MgO 含量一直處于2. 1%左右的水平內(nèi),由此帶來諸多不利影響: ①由于 MgO 屬于高熔點(diǎn)物質(zhì),在燒結(jié)溫度下,燒結(jié)液相的形成溫度隨 MgO 含量增加而升高,燒結(jié)液相生成量減少,粘度增大,液相流動(dòng)性降低,導(dǎo)致燒結(jié)固結(jié)強(qiáng)度降低,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度和粒級(jí)組成變差; ②燒結(jié)礦 MgO 含量偏高,降低燒結(jié)礦品位,導(dǎo)致高爐煉鐵成渣量增大,不利于高爐技經(jīng)指標(biāo)提升; ③目前宣鋼高爐爐渣鎂鋁比 0. 6%,有進(jìn)一步挖潛降低的空間。因此,降低燒結(jié)礦MgO 含量,改善燒結(jié)礦質(zhì)量,降低高爐爐渣鎂鋁比,具有廣泛的經(jīng)濟(jì)效益。
為避免燒結(jié)礦降 MgO 幅度偏大,引起燒結(jié)礦質(zhì)量波動(dòng),對(duì)高爐順行產(chǎn)生不利影響,采取分段降MgO。在高爐穩(wěn)定順行的前提條件下,主要通過在燒結(jié)二次配料工序,降低鎂質(zhì)熔劑配比,逐步向1.9%過渡,第一階段: 燒結(jié)礦 MgO 控制基數(shù)由2. 1%下調(diào)至 2. 0%; 第二階段: 由 2. 0% 下調(diào)至1. 9%; 第三階段: 由 1. 9% 逐步下調(diào)至 1. 8%。燒結(jié)礦還原度提高 2. 2%,TFe 提高 0. 09%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、平均粒級(jí)保持穩(wěn)定,爐渣中鎂鋁比由 0. 6 左右降至0.55。
2. 3 燒結(jié)礦 FeO 優(yōu)化控制
傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)上慣用 FeO 來表征燒結(jié)礦還原性能,宣鋼入燒精粉比例可達(dá)到 15% 左右,較高的磁鐵礦配比致使入燒原始 FeO 含量偏高,導(dǎo)致燒結(jié)過程中生成的粘結(jié)相以鈣鐵橄欖石為主,燒結(jié)礦的低溫還原粉化性能好,但還原性較差。為提升還原性能,入燒綜合固體燃料配比由 4. 5% 降至 4. 2%左右,同時(shí)為保證低溫還原粉化性能,于成品礦皮帶噴曬 CaCl2 溶液,降低燃料用量,可以保證燒結(jié)過程較強(qiáng)的氧化性氣氛,促進(jìn)Fe3O4 和 FeO 氧化為 Fe2O3 ,在固相反應(yīng)中能形成針狀復(fù)合鐵酸鈣,同時(shí)有利于降低燒結(jié)溫度,克服 SFCA 的高溫分解特性,保持 SFCA 的穩(wěn)定存在,抑制橄欖石類礦物的大量生成。
3 穩(wěn)定原料質(zhì)量
3. 1 創(chuàng)新性提出供戶達(dá)標(biāo)率指標(biāo)
大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn),穩(wěn)定是第一要?jiǎng)?wù)。鐵前工序原料質(zhì)量的穩(wěn)定尤為重要,宣鋼燒結(jié)用進(jìn)口粉多為長協(xié)資源和港口現(xiàn)貨,以澳系粉為主,搭配部分非主流礦粉,質(zhì)量較為穩(wěn)定,精粉資源以張宣和內(nèi)蒙地區(qū)為主,為穩(wěn)定精粉進(jìn)廠質(zhì)量,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)與宣鋼合作的精粉供戶的延伸管理。精粉進(jìn)廠前必須取樣,分析結(jié)果達(dá)到典型值或者符合進(jìn)廠要求方可進(jìn)行招標(biāo)。祥明、鑫新、非凡、河陽溝有直供礦山的供戶歸類為一類供戶,每月至少取樣一次; 陜煤、金翼、凌順本地料場(chǎng)供戶在每周三前完成取樣分析,標(biāo)期內(nèi)供戶料場(chǎng)備多少料送多少,若不足部分重新備料則必須重新取樣分析。確定精粉進(jìn)廠品位、SiO2 典型值,典型值要以礦山典型值為準(zhǔn)( 如表1 所示) ,嚴(yán)格杜絕精粉摻混現(xiàn)象。
本著精粉達(dá)標(biāo)率品位控制禁超下限、SiO2 控制禁超上限的原則,對(duì)標(biāo)期內(nèi)精粉進(jìn)廠質(zhì)量達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì),并將達(dá)標(biāo)率情況通報(bào)采購分公司,責(zé)令供戶及時(shí)整改。鑫新高鈦半自熔、祥明自熔、金翼高品酸達(dá)標(biāo)率由 72. 72%、68. 56%、57. 14% 均提高至 90% 以上,為穩(wěn)定燒結(jié)工藝奠定了良好的原料基礎(chǔ)。
3. 2 嚴(yán)控精粉進(jìn)廠含硫量
在當(dāng)前較大的環(huán)保壓力下,確保燒結(jié)煙氣SO2 排放達(dá)標(biāo)是一條不可逾越的政治紅線。因此,對(duì)進(jìn)廠精粉含硫上限進(jìn)行控制,2016 年要求精粉單車含 S≤1. 0%,目前精粉進(jìn)廠采用汽運(yùn)方式,由自動(dòng)取樣機(jī)車取樣,精粉單車含硫超出1. 0%的部分,每超 0. 1% 扣款 10 元/t,單車精粉含 S≥1. 2%,停止進(jìn)廠進(jìn)行整頓。但隨著 2017年進(jìn)口粉價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行,降低進(jìn)口粉配比,提高當(dāng)?shù)鼐廴霟壤蔀榻档腿霟Y(jié)構(gòu)成本的最重要舉措,細(xì)化精粉進(jìn)廠含硫控制標(biāo)準(zhǔn),S =0.3%為標(biāo)準(zhǔn),S≤0. 3% 不加價(jià),0. 3% < S≤0. 5%,每升高0. 1%減0. 5 元/t; 0. 5% < S≤0. 8%,每升高0. 1% 減 1 元/t; S > 0. 8%,每升高 0. 1% 減 3元/t,當(dāng)日進(jìn)廠鐵精粉若單車分析 S >0. 8%,則單車單獨(dú)報(bào)出結(jié)算。同時(shí)廠內(nèi)加強(qiáng)料場(chǎng)貨位存、取、配管理,高、低硫資源分戶堆存,提高原料配料準(zhǔn)確性,穩(wěn)定鐵混料綜合含硫量。
4 設(shè)備設(shè)施功能完善
4. 1 燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理
宣鋼 1 # 、2 # 360 m2 燒結(jié)機(jī)分別于 2008 年 3月、2010 年4 月投產(chǎn),隨著服役年限增長,燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)漏風(fēng)也日益嚴(yán)重,成為制約燒結(jié)增產(chǎn)、提質(zhì)、降耗的最主要因素。燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)部位一般位于機(jī)頭、機(jī)尾、臺(tái)車側(cè)壁、滑道、風(fēng)箱、大煙道、電除塵系統(tǒng)等。研究表明[1] : 燒結(jié)機(jī)本體漏風(fēng)占燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)的 60% 以上。為此,制定了《漏風(fēng)治理及排查制度》,重點(diǎn)加大對(duì)燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱、連接法蘭、臺(tái)車滑道等主要漏風(fēng)部位日常檢查力度,并建立完善燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)檢查臺(tái)賬。利用檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行漏風(fēng)集中治理,日常發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)點(diǎn),隨漏隨堵、不拖不欠,每月定期對(duì) 3 臺(tái)燒結(jié)機(jī)進(jìn)行漏風(fēng)率測(cè)量,跟蹤漏風(fēng)變化趨勢(shì)。目前,已將燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)治理工作形成常態(tài)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,通過對(duì)燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)的大力集中整治和日常嚴(yán)格的檢查、維護(hù),3 臺(tái)燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率均保持在 < 50% 的較好水平。
4. 2 自動(dòng)化功能完善及信息化建設(shè)
為充分發(fā)揮大型燒結(jié)機(jī)現(xiàn)代化自動(dòng)控制功能,以及加強(qiáng)生產(chǎn)過程的有效檢測(cè),組織相關(guān)單位和人員分批次對(duì)燒結(jié)系統(tǒng)存在的功能性缺失測(cè)點(diǎn)進(jìn)行梳理,共計(jì)梳理需要修復(fù)的故障點(diǎn) 74項(xiàng),落實(shí)牽頭單位和責(zé)任人,明確時(shí)間節(jié)點(diǎn),并逐項(xiàng)落實(shí)。同時(shí)加大對(duì)在線運(yùn)行的自動(dòng)化測(cè)點(diǎn)的日常點(diǎn)檢和維護(hù),對(duì)由于操作、管理不到位造成測(cè)點(diǎn)損壞的加大考核力度。
完善信息化支撐體系建設(shè),以兩化融合為契機(jī),自主設(shè)計(jì)鐵前數(shù)據(jù)共享系統(tǒng),技術(shù)系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)人員可實(shí)現(xiàn)從燒結(jié)一、二次配料、關(guān)鍵工藝參數(shù)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控、檢查以及歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢,保證數(shù)據(jù)透明化,同時(shí)便于燒結(jié)質(zhì)量波動(dòng)時(shí)的分析總結(jié)。
5 完善科技支撐體系建設(shè)
5. 1 推進(jìn)工藝操作標(biāo)準(zhǔn)化
成立鐵前 SBU 工作小組,“采、研、用”一體化高效運(yùn)作,堅(jiān)持向科學(xué)管理要效益。以企業(yè)對(duì)標(biāo)為抓手,積極開展向集團(tuán)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)工作,查找自身不足,吸取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),制定“標(biāo)準(zhǔn)化、趨勢(shì)化、規(guī)范化”管理規(guī)定并嚴(yán)格落實(shí)到地,推行從原料場(chǎng)管理到成品礦輸出的全流程標(biāo)準(zhǔn)化操作,其中涉及工藝參數(shù) 20 項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo) 21 項(xiàng),各作業(yè)區(qū)要圍繞完善設(shè)備功能、提升工作標(biāo)準(zhǔn),提高工序穩(wěn)定性開展系列工作。
2016 年12 月1 800 m3 高爐停爐之后,在三座高爐生產(chǎn)模式下,宣鋼燒結(jié)產(chǎn)能呈富余狀態(tài),3 臺(tái)燒結(jié)機(jī)料批由 620 ~660 t/h 降至 450 ~ 550 t/h。
燒結(jié)工藝積極摸索不同生產(chǎn)條件下的燒結(jié)工藝制度。小料批生產(chǎn),厚料層慢機(jī)速,燒結(jié)過程高溫持續(xù)時(shí)間長,液相反應(yīng)充分,結(jié)礦效果變好,為燒結(jié)質(zhì)量提升提供了良好的先決條件。同時(shí)不斷優(yōu)化工藝參數(shù): ①控制點(diǎn)火負(fù)壓在 8 ~9 kPa,提高料面點(diǎn)火強(qiáng)度; ②降低入燒水分,基數(shù)由 7. 5% 降至7. 3%; ③改善焦粉粒級(jí),-3 mm 控制標(biāo)準(zhǔn)由 67 ±3%上調(diào)至70 ±3%,杜絕出現(xiàn) +5 mm 粒級(jí)入燒,減少燒結(jié)布料過程中的燃料偏析現(xiàn)象; ④控制總管負(fù)壓不超16 kPa,保證料層透氣性; ⑤加強(qiáng)燒結(jié)終點(diǎn)溫度控制,保證終點(diǎn)溫度受控率達(dá)到 99. 5%等,進(jìn)一步提高燒結(jié)礦質(zhì)量。
5. 2 完善技術(shù)研究、管理手段
深入貫徹落實(shí)公司關(guān)于專業(yè)技術(shù)人員深入產(chǎn)線、服務(wù)產(chǎn)線的指示精神,建立工序工程師管理制度,進(jìn)一步夯實(shí)鐵前系統(tǒng)技術(shù)管理基礎(chǔ),細(xì)化工序工藝過程控制,有效提升鐵前工藝質(zhì)量管理水平和效果; 與北京科技大學(xué)簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議,成立對(duì)接技術(shù)團(tuán)隊(duì),定期將生產(chǎn)、技術(shù)研究、產(chǎn)品質(zhì)量等情況同教授進(jìn)行交流總結(jié),充分發(fā)揮科研院校的研發(fā)能力,培養(yǎng)宣鋼自身技術(shù)人才隊(duì)伍。
5. 3 開展熔滴試驗(yàn)研究
在燒結(jié)礦冶金性能研究方面,宣鋼對(duì)鐵料的燒結(jié)性能、成品礦的低溫還原粉化、還原性等進(jìn)行了大量研究和數(shù)據(jù)積累,但對(duì)熔滴特性研究相對(duì)較少。
高爐爐料熔滴特性是對(duì)高爐順行的重要影響因素之一,為進(jìn)一步夯實(shí)燒結(jié)、球團(tuán)配礦以及高爐合理爐料結(jié)構(gòu)的研究理論依據(jù),彌補(bǔ)技術(shù)研究空缺,2016 年下半年購置熔滴爐,調(diào)試各項(xiàng)設(shè)備參數(shù),設(shè)立專職試驗(yàn)人員并進(jìn)行操作培訓(xùn),制定熔滴試驗(yàn)方案。2017 年 3 月開始熔滴試驗(yàn)逐步走向正軌,截止到 7 月共進(jìn)行綜合爐料 13 次、現(xiàn)產(chǎn)燒結(jié)礦 21 次、燒結(jié)杯 21 次熔滴性能研究,不斷完善試驗(yàn)數(shù)據(jù)積累,旨在建立宣鋼爐料體系大數(shù)據(jù)平臺(tái),以達(dá)到確定出適宜宣鋼條件下的燒結(jié)、球團(tuán)和高爐配礦結(jié)構(gòu)。
在高爐生產(chǎn)中既要求礦石的開始軟化溫度高,保持較多的氣 - 固相反應(yīng)空間,又要求軟熔區(qū)間窄,保持較窄的軟熔帶,有利于煤氣流運(yùn)動(dòng)。
表 2 為熔滴試驗(yàn)數(shù)據(jù)。從熔滴試驗(yàn)過程可以看出,爐料在升溫過程的進(jìn)行中,壓差曲線出現(xiàn)陡然上升,并迅速達(dá)到最大值,之后開始逐步下降,這段溫度區(qū)間料層透氣性變?yōu)樽畈睿?dāng)溫度接近滴落溫度時(shí),壓差迅速降至很低水平,說明滴落區(qū)間很窄且壓差降幅很大。因此,滴落段不是料層透氣性的決定性影響因素,而決定軟熔層透氣性的就是爐料熔融階段的性能,用S 特性總值進(jìn)行綜合表征,S 值越低表明熔滴性能越好。
6 新技術(shù)應(yīng)用
6. 1 自動(dòng)加水工藝應(yīng)用
燒結(jié)技經(jīng)指標(biāo)提升很大程度上取決于入燒水分、配碳量和操作工藝,而水分控制在這三者關(guān)系中起著先導(dǎo)作用[2]。宣鋼 3 臺(tái) 360 m2燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)之初一直沿用傳統(tǒng)的人工加水操作方法,存在水分調(diào)整不及時(shí)、準(zhǔn)確性差等問題,為進(jìn)一步提高入燒水分控制精度和穩(wěn)定性,3 臺(tái) 360 m2燒結(jié)機(jī)先后實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加水。在一次混料機(jī)前加裝微波測(cè)水儀,利用液態(tài)水的介電常數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于固體及空氣介電常數(shù)的原理,微波信號(hào)穿過介質(zhì)的內(nèi)部,分析整體介質(zhì)的信息,物料形狀、表面水蒸氣都不影響水分測(cè)量[3]。結(jié)合設(shè)定要求水分值,通過公式計(jì)算所需加水量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加水調(diào)節(jié),同時(shí)安裝暗罩和皮帶照明,最大限度降低環(huán)境光線對(duì)水分測(cè)量準(zhǔn)確性的影響。通過近一年多的運(yùn)行摸索,入燒水分穩(wěn)定率大幅度提高,由 80%提高至90%左右,開機(jī)機(jī)頭廢料由過去人工加水的200 t 左右縮減至30 t 以內(nèi)。穩(wěn)定入燒水分,可改善料層透氣性,有利于燒結(jié)過程熱傳遞的順利進(jìn)行,提高燒結(jié)礦產(chǎn)、質(zhì)量,降低固體燃耗。
6. 2 800 mm 料層燒結(jié)
為進(jìn)一步增強(qiáng)燒結(jié)料層自動(dòng)蓄熱作用,降低燃料消耗,宣鋼將 3 臺(tái)燒結(jié)機(jī)在原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,將臺(tái)車上擋板由260 mm 提高至310 mm,臺(tái)車整體擋板高度整體高度由750 mm 提至800 mm,同時(shí)為了抑制欄板提高后邊緣效應(yīng)的發(fā)展,臺(tái)車兩側(cè)布料適當(dāng)提高 4 ~ 5 mm,略微延長泥輥長度,對(duì)臺(tái)車兩邊壓料輥及九輥下部擋料板進(jìn)行改造,有效提高臺(tái)車兩側(cè)燒結(jié)礦成礦率。
增強(qiáng)燒結(jié)過程自動(dòng)蓄熱作用,有利于強(qiáng)化氧化性氣氛,降低燒結(jié)礦中 FeO 含量,從而減少燒結(jié)礦中難還原的鐵橄欖石( 2FeO·SiO2 ) 、鈣鐵橄欖石( CaO·FeO·2SiO2 ) 含量,相應(yīng)提高鐵酸鈣( CaO·Fe2O3 ) 含量,改善燒結(jié)礦還原性能。
6. 3 減少混料機(jī)粘料技術(shù)
燒結(jié)一、二次混料機(jī)滾筒粘料一直是困擾燒結(jié)生產(chǎn)的頑疾,以往只能依靠檢修時(shí)人工拋料處理,勞動(dòng)強(qiáng)度大。通過積極摸索,在滾筒外部進(jìn)口約 1/3 處安裝自主設(shè)計(jì)的由直筒體、變徑彎頭、錐形筒體、振打球等部件構(gòu)成的振打裝置。混料機(jī)在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,振打裝置中的振打球隨滾筒轉(zhuǎn)動(dòng)并升高的一定的高度后,振打球在裝置筒體內(nèi)做自由落體運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生向下的動(dòng)能,對(duì)滾筒進(jìn)行多方位的振打,有效解決混料機(jī)滾筒內(nèi)壁粘料的問題,同時(shí)提高混料機(jī)制粒效果,改善燒結(jié)料層的透氣性,提高燒結(jié)礦產(chǎn)量,消除安全隱患,降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
7 攻關(guān)成績
隨著宣鋼鐵前工藝管理水平的顯著提高,各項(xiàng)工藝制度更加合理、完善,設(shè)施設(shè)備功能性缺失問題解決,燒結(jié)礦質(zhì)量改善,各項(xiàng)技經(jīng)指標(biāo)明顯提升,如表 3 所示。
“采、研、用”一體化高效運(yùn)作,穩(wěn)定入燒結(jié)構(gòu),減少變料次數(shù); 設(shè)備功能完善,料層厚度穩(wěn)定控制在 780 mm 以上,自動(dòng)加水投用后入燒水分穩(wěn)定率由 80% 提高至 90% 左右,關(guān)鍵工藝參數(shù)控制穩(wěn)定率 95% 以上。2017 年 1 ~ 6 月份與2015 年相比: 燒結(jié)礦品位提高 1. 2% ~ 1. 5% 左右,SiO2 降 低 0. 37%~ 0. 50%; MgO 降 低0. 28%; 品穩(wěn)、堿穩(wěn)分別提高 9% ~ 11%; 固體燃耗降低 4. 5 kg/t 左右,完成 54 kg/t,躍升至集團(tuán)第一; 轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度保持在 78. 5% 左右,在集團(tuán)內(nèi)排名第二。
燒結(jié)質(zhì)量提升,為高爐穩(wěn)定順行提供優(yōu)質(zhì)原料基礎(chǔ),高爐有效容積利用系數(shù)明顯提高,入爐焦比由362 kg/t 降低至347 kg/t,煤比由124 kg/t 提高至 148 kg/t,正常情況下燃料比水平維持在 525 kg/t 左右。
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