劉文明 陳曉偉
(首鋼通鋼公司煉鐵事業(yè)部)
摘要: 介紹了首鋼通鋼二號高爐2680m高爐發(fā)生的布料溜槽墜落事故。總結(jié)了布料溜槽墜落事故的判斷方法以及布料溜槽墜落無計(jì)劃休風(fēng)后恢復(fù)爐況的措施。
關(guān)鍵字:高爐布料溜槽 墜落 判斷 爐況恢復(fù)
1前言
首鋼通鋼二號2680m3高爐于2017年9月25日中修點(diǎn)火開爐。于2017年9月25日中修完畢后開爐。2號高爐設(shè)計(jì)3個(gè)鐵口,30個(gè)風(fēng)口。高爐使用的新技術(shù)新工藝有:爐底采用大塊碳磚加陶瓷墊技術(shù)、爐缸采用大塊碳磚(只更換上部兩層大炭塊至風(fēng)口部位的耐火磚)及鐵口區(qū)碳磚加厚設(shè)計(jì)、爐底爐缸侵蝕預(yù)報(bào)監(jiān)測技術(shù)、雙預(yù)熱頂燃式熱風(fēng)爐、燒結(jié)礦分級入爐及焦丁回收技術(shù)、串罐無料鐘爐頂設(shè)備、聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)、明特法+底濾池渣處理設(shè)施(沖渣水冬季供廠區(qū)采暖余熱利用)、全干法煤氣除塵+“TRT”發(fā)電裝置等。爐喉氣流監(jiān)測設(shè)備為十字測溫和高爐料面圖象處理系統(tǒng)。2020年8月9日發(fā)生了布料溜槽墜落事故,由于事故判斷準(zhǔn)確,為更換溜槽、爐內(nèi)及時(shí)采取措施贏得了時(shí)間,爐況恢復(fù)工作順利。
2 事故經(jīng)過
2020年8月9日17點(diǎn)01分,微機(jī)工發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)電流上升至17.1A(正常安全值上限為21A)后正常,值班工長發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)中心溫度上竄至881℃,隨后次中心下降,邊緣溫度上漲,后觀察頂溫下降并分叉,料面圖象處理畫面已看不見,爐頂爐內(nèi)相關(guān)參數(shù)如下:17:01分:頂溫 東197℃ ,南 201℃, 西 201℃,北207℃;17:04 中心842℃,五環(huán)660℃,四環(huán)245℃,三環(huán)116℃,二環(huán)90℃,一環(huán)91℃;17:10 頂溫 東80℃ ,南 81℃, 西 99℃,北96℃;17:10分,檢查布料記錄無異常,繼續(xù)下料。與此同時(shí)風(fēng)壓風(fēng)量關(guān)系開始轉(zhuǎn)松,下料速度加快。十字測溫如圖(1)值班工長立即安排副工長、槽下班長上爐頂進(jìn)行檢查,經(jīng)排查爐頂溜槽旋轉(zhuǎn)、傾動、碼盤均正常,副工長聽十字測溫?zé)o布料聲音。通過調(diào)取微機(jī)溜槽旋轉(zhuǎn)電流曲線,布料時(shí)無電流增高趨勢(正常布料時(shí)溜槽旋轉(zhuǎn)曲線有升高趨勢),如圖(2)確定溜槽故障。
圖1
圖2
2.1綜合分析認(rèn)為:
2.1.1下料速度快是因?yàn)樘匠呖拷鼱t墻,而布料溜槽墜落后下料直接落在爐喉中心,邊緣滾落少量爐料,探尺到料線后馬上下料。
2.1.2十字測溫中心溫度低且最后回零、可能是溜槽掉落時(shí)砸壞十字測溫桿,高爐料面圖象處理系統(tǒng)損壞,從十字測溫中心點(diǎn)數(shù)據(jù)分析,無中心氣流是因?yàn)椴剂狭锊蹓嬄浜笙铝希苯勇湓跔t喉中心,中心氣流弱引起的。
2.1.3β電流小的原因是布料溜槽墜落后β電機(jī)負(fù)荷減小。根據(jù)分析結(jié)果,判斷溜槽墜落可能性大,爐內(nèi)立即集中加焦,上休風(fēng)料,迅速減風(fēng)組織出鐵,出鐵后休風(fēng),爐頂點(diǎn)火,最終確認(rèn)布料溜槽墜落。料面形狀中心高、無火焰,邊緣料面很低,煤氣火盛,如圖(3).休風(fēng)后經(jīng)檢查確認(rèn)因布料溜槽距離掛軸1米斷裂(如圖4)。
圖3
圖4
3 處理過程
3.1 處理方式:
3.1.1 當(dāng)判斷溜槽異常,及時(shí)通知相關(guān)人員,爐內(nèi)控制風(fēng)量,逐步減風(fēng)200-400m3/min,減氧控制上料,同時(shí)退負(fù)荷0.4-0.5t/t(減礦批6-8噸/批),補(bǔ)加2批凈焦,每5批料補(bǔ)加2批凈焦,同時(shí)組織雙場出鐵,準(zhǔn)備休風(fēng)。
3.1.2事實(shí)證明,更換布料溜槽送風(fēng)后的裝料制度調(diào)整采取適當(dāng)抑制邊緣氣流,發(fā)展中心氣 流,同時(shí)適當(dāng)減輕焦炭負(fù)荷,縮小礦石批重的方法對恢復(fù)爐況相當(dāng)有效。
3.1..3 無計(jì)劃長期休風(fēng)送風(fēng)后,采取堵風(fēng)口以維持慢風(fēng)狀態(tài)下合適的風(fēng)速與動能,隨著爐況的好轉(zhuǎn)逐步捅風(fēng)口加風(fēng)的恢復(fù)爐況方法利于在低風(fēng)量下吹透爐缸中心,改善了爐缸的工作狀況。此方法還維持了合理的初始煤氣流分布。
3.2 爐內(nèi)操作
此次休風(fēng)是無計(jì)劃長期休風(fēng),安裝新溜槽共用560分鐘,處理時(shí)間短,恢復(fù)快。休風(fēng)后爐內(nèi)的爐料分布為: 10批正常料+2凈焦+6批亂料+2凈焦+18批亂料+2批焦炭+4.0m空料線。根據(jù)此情況,為盡快恢復(fù)爐況,爐內(nèi)做了以下調(diào)整:
項(xiàng)目 |
礦重t |
At |
Q板石+栗礦+PB |
焦丁t/p |
焦批kg |
焦比kg/t |
燃料比kg/t |
原參數(shù) |
61.5 |
46.3 |
13+1.2+1 |
1.8 |
12.7 |
348 |
530 |
休風(fēng)料 |
55 |
40.8 |
12+1.2+1 |
1.8 |
12.7 |
398 |
594 |
項(xiàng)目 |
堿度 |
批鐵t |
小時(shí)煤量t/h |
料批煤量t |
料速p/h |
煤比kg/t |
綜合負(fù)荷t/t |
原參數(shù) |
1.22 |
36.53 |
34 |
4.86 |
7 |
133 |
3.17 |
休風(fēng)料 |
1.16 |
32.72 |
30 |
4.28 |
7 |
131 |
2.83 |
綜合負(fù)荷減輕10.72%,焦炭負(fù)荷減輕10.52%,二元堿度下調(diào)0.06。
3.3 爐前工作
休風(fēng)后快速拔槍,把30個(gè)風(fēng)口處理干凈后小套內(nèi)堵泥30mm密封(除需要作業(yè)的風(fēng)口不動),其余的風(fēng)口密封要在半小時(shí)之內(nèi)密封完,應(yīng)提前把風(fēng)口泥備至風(fēng)口下方,防止熱量散失為減少休風(fēng)過程中的熱量損失,并每隔半小檢查一次堵泥情況,若發(fā)現(xiàn)不嚴(yán),立即組織重新堵泥。休風(fēng)期間將鐵溝中的凝塊清理出來,爐前主鐵溝出鐵完畢后用稻殼全覆蓋填滿不再動,將下渣溝清理到底后鋪上較厚的一層河沙。如果送風(fēng)后渣鐵物理熱過低,則每出一次鐵放一次撇渣器,防止撇渣器凝結(jié);及時(shí)清理下渣溝,保證渣鐵的順利排放。
3.4 裝料制度調(diào)整
由于布料溜槽墜落后爐料直接落在爐喉中心,料面形狀極不規(guī)則,中心高邊緣低。送風(fēng)后首先采取單環(huán)布焦炭2批,控制布料溜槽角度使其布在邊緣,將料面鋪平。目的是使布料合理化和補(bǔ)充熱量。根據(jù)料線深度為4.0m,經(jīng)計(jì)算采取了C33單環(huán)布焦裝料制度,布料2批,使焦炭布在爐喉邊緣,以鋪平料面。為解決布料溜槽墜落后造成的中心負(fù)荷過重的問題,送風(fēng)后調(diào)整了礦石的布料檔位,使礦平臺的位置盡量靠近爐喉邊緣和增加中心焦量,以使高爐整體負(fù)荷均勻,并且達(dá)到重新調(diào)整氣流分布,維持邊緣與中心氣流的匹配關(guān)系的目的。由于判斷準(zhǔn)確及時(shí),為防止亂料對高爐的順行造成大的影響,故障判斷出來后,爐內(nèi)及時(shí)調(diào)整負(fù)荷,礦石批重由61.5t縮至55t,同時(shí)適當(dāng)減輕焦炭負(fù)荷,焦比由348kg/t提至398kg/t,以增加塊狀帶料柱的透氣性。爐況恢復(fù)過程中,若順行狀況良好則可逐步擴(kuò)礦批、增加焦炭負(fù)荷。8月10日18:00,礦批由55t擴(kuò)至61.5t,其他操作參數(shù)恢復(fù)正常。下圖為復(fù)風(fēng)后制定的操作曲線:
3.5 送風(fēng)制度調(diào)整
送風(fēng)后用沙壩泥堵4個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)后爐內(nèi)各項(xiàng)操作參數(shù)按復(fù)風(fēng)操作曲線進(jìn)行,復(fù)風(fēng)∑風(fēng)口面積為0.299m2,風(fēng)量按全風(fēng)量(按風(fēng)口面積計(jì)算)的80%-90%控制,根據(jù)爐礦的順行狀況、渣鐵的排放是否順利以及爐缸的熱狀態(tài)逐步捅風(fēng)口加風(fēng)。加風(fēng)開風(fēng)口原則以實(shí)際風(fēng)速≥265m/s,鼓風(fēng)動能≥120kj/s,風(fēng)壓平穩(wěn),料尺工作正常,透指≥33,爐溫及渣鐵物理熱充沛的前提下,進(jìn)行開風(fēng)口操作。因無計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長,爐缸大量虧熱,送風(fēng)后采取了使用較高風(fēng)溫、盡早富氧噴煤以防止大涼的方法。8月10日6:28送風(fēng)。送風(fēng)后于8月10日8:00開始噴煤,因考慮恢復(fù)爐況,初期未使用過高風(fēng)溫,而采取了加富氧以提高煤粉燃燒率的措施。7:00加風(fēng)至2680m/min,7:55出第一次鐵,Si=0.55%,鐵水溫度為1480℃,渣鐵流動性尚可。之后各次鐵鐵水溫度持續(xù)上升。高爐順行狀況良好。于9:15分開始至18:00逐步捅開風(fēng)口加全風(fēng)量。前期凈焦和部分休風(fēng)料下達(dá)后,生鐵含Si為0.65%,之后爐況轉(zhuǎn)入正常,至8月11日高爐利用系數(shù)達(dá)到2.17t/(m3.d),生產(chǎn)步入正軌(見表1)。
時(shí)間 |
8月10日 |
8月11日 |
8月12日 |
8月13日 |
利用系數(shù)(t/m3.d) |
0.967 |
2.167 |
2.30 |
2.30 |
焦比(kg/t) |
398 |
354 |
351 |
348 |
風(fēng)壓(kpa) |
199 |
366 |
368 |
366 |
頂壓(kpa) |
92 |
218 |
222 |
222 |
風(fēng)溫(℃) |
1068 |
1163 |
1164 |
1164 |
負(fù)荷(t/t) |
4.44 |
4.78 |
4.82 |
4.83 |
5 結(jié)語
首鋼通鋼2680m3高爐布料溜槽墜落事故中判斷及時(shí)、準(zhǔn)確,處理得當(dāng)。總結(jié)了以下經(jīng)驗(yàn):
5.1溜槽旋轉(zhuǎn)電流正常時(shí)隨翻料正常波動,當(dāng)溜槽斷落后旋轉(zhuǎn)電流異常平穩(wěn),與正常翻料時(shí)有明顯區(qū)別。
5.2當(dāng)溜槽段落時(shí)爐頂溫度突然下降,頂壓呆滯、異常平穩(wěn)。
5.3發(fā)現(xiàn)異常時(shí)立即到爐頂十字測溫處聽布料聲音,如聽不到明顯布料聲音,可判斷溜槽異常(斷落)。
綜合以上三條可以初步判斷溜槽斷落。
6 參考文獻(xiàn)
【1】周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M],2008
【2】劉云彩.現(xiàn)代高爐操作 2016