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首鋼長鋼煉鐵廠經濟煤比下的穩定運行實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2023-06-09  作者:李國強 王保國  瀏覽次數:3793
 
核心提示:摘 要:在首鋼長鋼煉鐵廠目前使用的原燃料情況和裝備條件下,通過加強原燃料管理、優化高爐操作、強化出鐵管理、跟蹤布袋灰含碳量等措施,實現了高爐長周期的穩定運行,生鐵成本行業排名持續維持前列,同時摸索出適合長鋼煉鐵廠目前狀況下的最佳經濟煤比。 關鍵詞:高爐 原燃料;長周期 經濟煤比
 首鋼長鋼煉鐵廠經濟煤比下的穩定運行實踐

李國強  王保國

(首鋼長治鋼鐵有限公司  山西 長治 046031)

摘 要:在首鋼長鋼煉鐵廠目前使用的原燃料情況和裝備條件下,通過加強原燃料管理、優化高爐操作、強化出鐵管理、跟蹤布袋灰含碳量等措施,實現了高爐長周期的穩定運行,生鐵成本行業排名持續維持前列,同時摸索出適合長鋼煉鐵廠目前狀況下的最佳經濟煤比。

關鍵詞:高爐 原燃料;長周期 經濟煤比

引言

高爐噴煤技術不僅能降低高爐焦比,降低生鐵成本,提高市場競爭力,而且增加了高爐操作的調劑手段,強化了煉鐵生產,同時節約了短缺的煉焦煤資源,減少了污染物排放量,更符合目前國家倡導的節能降碳的大政方針。長鋼煉鐵廠目前有 2 座 1 080 m3 高爐和 2 臺 200 m2 燒結機,焦炭采用首鋼長治鋼鐵有限公司(全文簡稱“長鋼”)焦化廠 2×65 孔 6 m 搗鼓焦爐生產的干熄搗固焦,煤粉采用 2 臺 EM65 型中速磨制粉,臺時能力 33 t,具備 180 kg/t 的噴吹能力。2016年至今,2 座高爐均實現了長周期的穩定運行,高爐煤比長期維持在 130~135 kg/t 水平。

1 高爐經濟煤比下的穩定運行探索

高爐噴煤是一個雙刃劍。合適的噴吹煤比不僅可以優化高爐操作,同時起到節焦及降低生鐵成本的效果;若控制不好,一味地追求高煤比,輕者會造成燃料成本升高、效益下降,重者則會惡化高爐透氣性、透液性,造成爐況難行。

1.1 強化原燃料管理

1.1.1 持續推行“鐵前一體化”管理模式

近年來,鋼鐵行業競爭日趨激烈,原燃料質量不斷下滑,各大鋼廠都推行經濟爐料冶煉,長鋼也不例外。為保證經濟爐料下高爐的穩定順行,公司成立鐵前系統指揮部,由采購中心、生產技術處、煉鐵廠、焦化廠四個單位組成。四單位高效協同,快速決策,動態調整采購模式,生產組織采取快進快出的“經營低庫存模式”,從而達到原燃料采購、進廠、燒結配礦、高爐配料、焦炭配煤等按節點實行一體化管控的目的。“鐵前一體化”管理模式主要包含:焦炭優化配煤一體化、燒結優化配礦一體化、高爐優化配料一體化。三個一體化的推行,不僅實現了高爐吃經濟料、吃明白料,也為高爐穩定爐料結構奠定基礎。

1.1.2 強化原燃料篩分和倉位管理

強化槽下篩分工作。重新細化了槽下給料器的給料速度標準:焦炭≤20 kg/s,燒結礦≤40 kg/s,球團礦≤30 kg/s,生礦≤30 kg/s。降低給料速度后,篩板上的料層厚度明顯減薄、均勻,篩分效果明顯變好,入爐料中≤5 mm 的粉末降到 5%以下。

強化原燃料倉位管理。為減少原燃料在運輸和倒搬過程中的二次摔碎比例,煉鐵廠制定了料倉管理制度,杜絕半倉以下放料。

1.1.3 制定涮倉制度

針對在雨季、冬季,生礦潮濕黏結、粉末多、凍塊影響下料和篩分效果差的問題,制定了定期用高溫燒結礦進行涮倉制度,該項制度實施后,不僅降低了工人勞動強度,而且篩分效果明顯好轉。

1.2 優化高爐操作

結合長鋼目前的原燃料情況和高爐裝備水平,摸索適合長鋼高爐穩定順行的操作制度。

1.2.1 熱制度

推行低硅冶煉,生鐵 w(Si)控制標準由過去 0.4%~ 0.6%下調為 0.30%~0.55%,要求 w(Si)達標率達到80%以上,這既能保證充足的爐溫,又能達到降低生鐵成本的目的。

1.2.2 造渣制度密切關注渣中的鎂鋁比及渣中的 Al2O3 含量,保證鎂鋁質量比始終大于 0.5%以上,渣中 w(Al2O3 )控制低于 16%,以確保爐渣的穩定性、流動性。發現數據異常及時查明原因,調整燒結配礦,減少高鋁澳粉的配入比例。

1.2.3 裝料制度

始終堅持以“發展中心氣流為主,適當兼顧邊緣氣流為輔”的煤氣流控制技術。高爐操作上堅持“以下部調劑為主,上部調劑為輔”的上下部調劑相結合原則,做到“上穩下活”。結合長鋼布料溜槽為半圓形溜槽,料流軌跡較散且寬,逐步摸索出具有長鋼特色的裝料制度。礦石角差 3°~4°,焦炭角差 10°,礦石平臺較窄。原燃料質量好時采取“礦四環焦五環”;原燃料質量轉差時,將高爐裝料制度逐步降為“礦三環焦四環” 或“礦兩環焦三環”進行縮窄布料平臺過渡。

1.2.4 合理的爐型監控技術

合理的爐型是高爐穩定、低成本高效益運行的關鍵。通過總結高爐穩順、指標優良時期的各項參數,摸索出一套合理爐型控制參數,并參照其執行。高爐合理爐型控制參數如表 1 所示。

圖片1 

隨著高爐進一步強化,高爐爐前渣鐵能否及時排放已經成為高爐順行和指標提升的關鍵因素之一。煉鐵廠在滿足“一罐到底”出鐵模式基礎上,進一步細化制定了進罐和出鐵模式:采用“5+1”出鐵模式,滿足出凈渣鐵,同時要求兩鐵口間隔時間不超過 30 min;保證每天 14 爐次鐵;爐前制定了防止跑泥、防止淺鐵口以及保證出鐵速度和時間的一系列措施;爐前推行量化管理,對打泥量、鐵口深度、出鐵時間進行詳細記錄。鐵次控制在 14 次 /d,鐵口深度 2 400~2 800 mm,出鐵時間控制在 80~100 min,保證出鐵的均勻性,從而為保證高爐順行、降低生鐵成本提供保障。

1.4 跟蹤布袋灰的含碳量,動態調整煤比

隨著噴煤量的提高,未燃煤粉相對增多,直接影響噴吹燃燒效果和爐缸工作狀況。相關文獻資料顯示布袋除塵灰中含碳量的多少從一定程度上可以反映煤粉的燃燒效率。一般情況下要求布袋灰 w(C)控制在 35%以下,若殘 C 量高,應及時調整操作制度或適當降低煤比。圖 1 是長鋼高爐煤比與布袋灰含量的關系情況。從折線圖上可以看出,煤比在 135 kg/t 左右時,布袋灰 w(C)基本在 35%以下[ 1],燃燒較好,隨著煤比升高,布袋灰 w(C)也逐步升高,燃料比也開始升高。

圖片2 

2 取得的成效

首鋼長鋼煉鐵廠立足自身原燃料情況,通過加強原燃料管理、優化高爐操作、強化出鐵管理、跟蹤布袋灰含碳量等措施,實現了自 2016 年以來長周期地穩定運行,兩座高爐均實現了公司制定的安全穩定運行2 000 d 以上的目標。高爐主要技術經濟指標中,高爐利用系數、燃料比也呈逐年進步趨勢,同時也摸索出適合長鋼煉鐵廠目前狀況下的最佳經濟煤比,即 135kg/t±5 kg/t。高爐具體技術經濟指標情況如表 2 所示。

圖片3 

3 結論

1)在長鋼目前的原燃料結構及煤質的情況下,最佳噴煤量范圍在 135 kg/t 左右,爐況順行,指標最優。

2)下一步要繼續增加煤比,在爐況穩定運行的情況下,密切跟蹤好布袋灰的含碳量情況,在 w(C)不超30%情況下,可分步去提升煤比,使其逐步向 140 kg/t靠攏。

參考文獻

[ 1] 徐紀山,王宏斌,何小平.太鋼 3 號高爐提高煤比的實踐[ J ] .煉鐵,2009,28(5):30-32.

 
 
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