貢連成
1 前言
裝料制度是高爐重要的基本操作制度之一,它與下部調(diào)劑制度相結(jié)合,決定著高爐內(nèi)煤氣的分布和利用水平。在一定的原料和設(shè)備條件下,與熱制度、造渣制度組成高爐穩(wěn)定、順行、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長(zhǎng)壽的必要和充分條件。
當(dāng)前,我國(guó)容積在500m3以上的高爐基本采用無(wú)鐘爐頂。300--500 m3的高爐也大部分采用此種裝料設(shè)備。因此,研究無(wú)料鐘爐頂?shù)牟剂弦?guī)律,對(duì)進(jìn)一步改善高爐的運(yùn)行狀況,提高高爐的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文根據(jù)近幾年對(duì)一些高爐無(wú)鐘爐頂布料方法的觀察和親身實(shí)踐,提出一些看法,供同行參議。
1.1 理想的爐況
理想的裝料制度,目的是創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的爐況。此種爐況應(yīng)符合下述基本要求:
① 爐缸全面活躍,特別是中心。
② 料柱透氣性好,壓量關(guān)系正常,透氣性指數(shù)適當(dāng)。
③ 煤氣利用好。
④ 在正常的爐渣堿度下,脫S效率高。
⑤ 接受風(fēng)量,在較高冶煉強(qiáng)度下?tīng)t況順行穩(wěn)定,極少懸料、崩料。
⑥ 爐壁無(wú)粘結(jié),無(wú)過(guò)快侵蝕,風(fēng)口破損少。
目前,國(guó)內(nèi)許多高爐達(dá)到上述要求,長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。據(jù)筆者所知,首鋼的4座2000-2500 m3 級(jí)高爐已接近40個(gè)月,萊鋼的兩座1880 m3高爐也已維持了十幾個(gè)月穩(wěn)定順行。而寶鋼的特大型高爐一向是穩(wěn)定順行的典范。在中型高爐中,如河北國(guó)豐的5座450 m3高爐,也能作到長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,并創(chuàng)造出很好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
1.2 理想的煤氣分布
從高爐操作角度出發(fā),爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行必須具備理想的煤氣曲線-------“喇叭花”形煤氣曲線。其特點(diǎn)是:
① 爐喉5點(diǎn)CO2分析:“喇叭花”形曲線的核心是中心通暢,要求CO2曲線中心低于邊緣3—5個(gè)百分點(diǎn),尖峰在2—3點(diǎn)間。
② 十字測(cè)溫:中心溫度500--600℃,邊緣>100℃。中心溫度低于500℃,顯示中心煤氣通路不暢,并且煤氣中的鋅蒸汽可能凝結(jié)下沉,在爐內(nèi)形成循環(huán)富集。但也不宜過(guò)高(如>650℃),形成中心過(guò)吹,使煤氣利用變差,而造成爐涼。邊緣溫度過(guò)低時(shí),雖然煤氣利用好,但爐墻溫度過(guò)低,一旦爐況波動(dòng),可能造成粘結(jié);而且,低于100℃時(shí),爐料和煤氣中的水蒸汽可能冷凝,也對(duì)爐壁不利。
③ 爐頂紅外成像:中心明亮,有一定區(qū)域。呈“明火狀”,并有一定力度。“火光如炬”。
“喇叭花”形煤氣曲線符合“邊緣穩(wěn)、中心活”的煤氣分布原則。既能使煤氣的熱能和化學(xué)能得到充分利用,又能保持煤氣的兩條通路,有利于爐況穩(wěn)定順行。
1.3 創(chuàng)造“喇叭花”形煤氣曲線的方法
① 爐料。“喇叭花”形煤氣曲線邊緣是比較重的,要求較好的爐料條件。要求焦碳強(qiáng)度、特別是反應(yīng)后強(qiáng)度較高,使料柱透氣性和高爐下部透液性良好。燒結(jié)礦性能好,粉末少,還原粉化率低,在塊狀帶保持良好的透氣性;還原性好,并且含鐵量較高,減少渣量。
② 較高的風(fēng)速(動(dòng)能)和較長(zhǎng)的風(fēng)口。創(chuàng)造“喇叭花”形煤氣曲線,合理的送風(fēng)制度是基礎(chǔ)。在風(fēng)口前形成較長(zhǎng)的循環(huán)區(qū),使煤氣的初始分布向中心延伸,減少中心死料柱,改善爐缸中心的透氣性和透液性,對(duì)形成“下活,上穩(wěn)”的格局是非常重要的。
③ 合理的裝料制度。在合理的送風(fēng)制度的基礎(chǔ)上,配合以適當(dāng)?shù)难b料制度,才能在上下部調(diào)劑上組成“喇叭花”形煤氣曲線的充分條件。這是本文討論的重點(diǎn)。
下文主要討論在無(wú)料鐘爐頂上,采用“大α角.大礦角”裝料方法,創(chuàng)造“喇叭花”形煤氣曲線,達(dá)到高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的有關(guān)問(wèn)題。
2 “大α角.大礦角”裝料方法顯示布料理念的變化
“大α角.大礦角”裝料方法是首鋼煉鐵工作者根據(jù)該廠2號(hào)高爐的實(shí)踐首先提出來(lái)的。意在使用大α角的同時(shí),特別強(qiáng)調(diào)增大礦角的作用。近幾年國(guó)內(nèi)一批高爐也在實(shí)踐著這種裝料方法并取得良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。下面闡述筆者對(duì)“大α角.大礦角”的觀察與思路。
筆者認(rèn)為,“大α角.大礦角”布料方法顯示了布料理念上的變化,特點(diǎn)是:
① 中心不是多加焦而是少加礦。傳統(tǒng)的高爐布料方法為了打通中心通路,多采用向高爐中心多布焦碳的辦法。有些高爐除正常角位外,還將10-20%的焦碳集中布向中心。但整體的礦石和焦碳角位不大,2000 m3級(jí)高爐最大角位的礦石落點(diǎn)與爐墻的距離往往達(dá)到1m左右,因此邊緣比較發(fā)展。同時(shí)由于小角位礦石過(guò)于偏向中心,所以中心通路不理想。新的布料理念是加大α角,特別是加大α礦,使?fàn)t喉布料的礦石環(huán)帶整體外移。較理想的礦石環(huán)帶布在爐喉外沿“半徑之半”以外。也就是所有的礦石角位分布在距爐喉中心1/2半徑以外的環(huán)帶內(nèi)。一般最靠近中心的布礦點(diǎn)與爐喉中心的距離達(dá)到爐喉半徑的60—65%。在這種情況下,爐喉中心無(wú)礦石落點(diǎn)的區(qū)域,占爐喉面積的36—42%,考慮到礦石會(huì)從堆尖向中心滾落,爐喉中心沒(méi)有礦石的區(qū)域可能占爐喉面積的20—25%左右。
② 焦碳角位數(shù)多于礦石,各角位上的焦碳環(huán)數(shù)傾向于平均分配。這樣更有利于在靠近爐喉邊緣處形成焦碳平臺(tái),而煤氣流微調(diào)靠調(diào)整不同角位的礦石環(huán)數(shù)來(lái)完成,使邊緣和中心負(fù)荷的調(diào)整更為靈活、準(zhǔn)確。
人們希望集中布向爐喉中心的焦碳起“焦壩”作用,阻擋礦石特別是球團(tuán)礦流向中心。筆者認(rèn)為,如果礦石環(huán)帶距離中心足夠遠(yuǎn),而且球團(tuán)礦主要布在邊緣時(shí),流向中心的礦石不會(huì)多。因此,當(dāng)使用“大α角.大礦角”布料方法時(shí)“焦壩”的作用有限。
③ “大α角.大礦角”意味著焦角和礦角同時(shí)加大,焦炭與礦石的分布同時(shí)向爐喉邊緣外移。一般情況下,為了形成足夠的邊緣負(fù)荷,最大的礦角大于最大焦角一個(gè)角位(2--30),或二者同角。只有在原料條件較差的高爐上,最大焦角才大于礦角。為了使中心有足夠的焦碳,在靠近爐喉中心部位沒(méi)有礦石的角位上,保持1—3個(gè)焦碳角位(以下稱空焦角位)。最小的焦碳角位應(yīng)接近中心。
④ “大α角.大礦角”布料方法因礦焦角位同時(shí)加大,并不會(huì)造成邊緣負(fù)荷過(guò)重。一般情況下,裝料制度向“大α角.大礦角”過(guò)度時(shí)期,應(yīng)保持邊緣負(fù)荷不變,使高爐容易接受。待中心通暢,爐況順行得到保證后,自然會(huì)出現(xiàn)加重邊緣的條件。
⑤ 礦石環(huán)帶應(yīng)有一定寬度,表現(xiàn)為最大和最小礦角的角差。在一定的礦石批重下,較寬的礦石環(huán)帶使礦層變薄,有利于改善料柱透氣性,穩(wěn)定煤氣流并提高煤氣利用水平。
3 “大α角、大礦角”實(shí)例
近年,不少高爐采用“大α角.大礦角”布料方法后,順行改善,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提高。下面就筆者親歷和收集到的信息舉例說(shuō)明。
在本文的敘述中,引入如下概念,統(tǒng)稱“布料參數(shù)”用以分析裝料制度的特點(diǎn):
L:最大礦角(α)礦石落點(diǎn)與爐墻的距離;
l:最小礦角(α)礦石落點(diǎn)與爐喉中心的距離;
Bi:最小礦角礦石落點(diǎn)與中心距離和爐喉半徑之比;
CH:礦角差(α礦最大-α礦最小);
K:礦石環(huán)帶寬度(α礦最大與α礦最小礦石落點(diǎn)距離)。
Fb:邊緣負(fù)荷(最大礦石角位的礦石重量與≥α礦最大的焦碳角位上的焦碳重量之比。
Fz:中心負(fù)荷(最小礦石角位的礦石重量與≤α礦最小的焦碳角位上的焦碳重量之比)。
B2:空焦角位比(<α礦最小的焦碳角位上的焦碳環(huán)數(shù)與全部焦碳環(huán)數(shù)之比)。
3.1 萊鋼1#1880m3高爐
該高爐從2005年10月開(kāi)始爐況一直不佳。表現(xiàn)為不接受風(fēng)量,且產(chǎn)量在3800-4200噸間徘徊,燃料比高。雖試用多種裝料制度,直到2006年2月,未見(jiàn)根本好轉(zhuǎn)。直到2006年3月3日開(kāi)始試用“大α角、大礦角”布料方法。表1分4個(gè)階段描述裝料制度的變化和各階段的布料參數(shù),以及各階段有代表性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
表1 萊鋼1#1880M3高爐試用“大α角、大礦角”情況
|
裝料制度 |
布料參數(shù) |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
||||||||||||
礦批 |
料線 |
布料矩陣 |
L |
l |
β1 |
CH |
K |
Fb |
Fz |
B2 |
平均日產(chǎn)(t) |
焦比 |
煤比 |
燃料比 (含焦丁) (Kg) |
|
(t) |
(m) |
|
(m) |
(m) |
(%) |
度 |
(m) |
|
|
(%) |
(Kg) |
(Kg) |
|||
基準(zhǔn)期19-24/2-06 |
38 |
1.75 |
α0 37 36 345 33 29 17 |
1.0 |
2.20 |
56.41 |
5.5 |
0.70 |
2.48 |
1.10 |
41.7 |
4205 |
479 |
35 |
530 |
J 1 3 2 2 2 3 |
|||||||||||||||
α0 36 34 32 305 |
|||||||||||||||
3 3 2 2 |
|||||||||||||||
第一階段4-8/3-06 |
44 |
1.7 |
α0 395 38 365 345 32 26 18 |
0.59 |
2.40 |
61.54 |
7.5 |
0.91 |
2.20 |
0.94 |
31.3 |
4555 |
|
|
|
J 3 2 2 2 2 2 2 3 |
|||||||||||||||
K 2 2 3 2 2 |
|||||||||||||||
第二階段18-20/3-06 |
41 |
1.7 |
α0 41 395 38 365 345 33 32 26 18 |
0.35 |
2.53 |
64.87 |
8.0 |
1.03 |
3.3 |
0.83 |
33.3 |
4773 |
472 |
64.5 |
551 |
J 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|||||||||||||||
K 2 2 2 2 2 1 |
|||||||||||||||
第三階段1-25/9-06 |
50-52 |
1.7 |
α0 445 43 41 395 38 365 35 32 26 |
0 |
2.76 |
70.77 |
9.5 |
1.14 |
19.4 |
0.81 |
35.3 |
5390 |
350 |
140 |
515 |
J 1 2 2 2 2 2 3 3 |
|||||||||||||||
K 1 2 2 2 2 2 1 |
|||||||||||||||
第四階段25-27/2-07 |
48 |
1.7 |
α0 42 40 38 36 335 32 |
0.23 |
2.57 |
65.9 |
8.5 |
1.1 |
7.70 |
0.83 |
27.8 |
5143 |
344 |
134 |
512 |
J 3 2 2 2 2 5 |
|||||||||||||||
K 4 3 2 2 1 |
從表1可以看出,最初兩個(gè)階段,在不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi), 外移5°,
的礦石落點(diǎn)外移0.65米,α礦最小的礦石落點(diǎn)外移0.33米,礦石環(huán)帶寬度增加0.33米,從
>
變?yōu)橥恰S捎诮菇呛偷V角同時(shí)外移,邊緣負(fù)荷變化不大。重要的是,布向中心的礦石明顯減少,即l和B1增加較多,中心負(fù)荷也有所下降,從而中心通路被打開(kāi)。所以隨著料制的改變,順行情況明顯好轉(zhuǎn),風(fēng)量增加。與基準(zhǔn)期比較,兩個(gè)階段平均產(chǎn)量分別提高350t和560t。在這兩個(gè)階段,燃料消耗不降反升,是因?yàn)榇似陂g正進(jìn)行粗粒度煤粉試噴,煤粉參數(shù)處于調(diào)整過(guò)程中,風(fēng)溫和負(fù)荷都留有比較大的余地之故。
在初試成功以后的幾個(gè)月內(nèi),萊鋼1#1880M3高爐又逐步加大礦角,爐況和指標(biāo)也進(jìn)一步改善。8、9月份“大α角、大礦角”布料方法達(dá)到極致,表1中第三階段可作為代表。此時(shí)的礦石落點(diǎn)與爐墻的距離為0,
大于
1.5度。在第三階段雖然采用了加大礦角差、加寬礦石環(huán)帶寬度、拓寬中心無(wú)礦區(qū)的范圍等分散負(fù)荷、促進(jìn)順行的措施,但邊緣負(fù)荷仍高達(dá)19.4,并且由于礦石落點(diǎn)已碰到爐墻,礦石粉末堆積在爐墻邊緣,所以盡管9月份平均日產(chǎn)達(dá)到5390t,創(chuàng)歷史最好水平,但終因邊緣過(guò)重,順行變差,時(shí)有崩料發(fā)生。因此從10月份開(kāi)始,又將
收到42°、礦角同角、邊緣焦炭也有所增加。同時(shí),將中心26°處的焦炭集中到32°,布5環(huán),加大“焦壩”作用,這就是表1中的第四階段。這一改變之后,爐況出現(xiàn)持續(xù)順行局面,平均日產(chǎn)大于5000t。此期間粗粒度噴煤已獲成功,焦比穩(wěn)定在350Kg左右,燃料比較基準(zhǔn)期下降約20Kg。
總之,萊鋼1#1880M3高爐自2006年3月份試用“大α角、大礦角”布料方法以來(lái),到2007年4月?tīng)t況順行、高產(chǎn)低耗的局面已持續(xù)了13個(gè)月。
萊鋼2#1880M3高爐在1#料制試驗(yàn)成功之后,也隨之改變,并且亦步亦趨,也取得同樣好成績(jī)。
在這段時(shí)間內(nèi),萊鋼1#1880m3高爐的煤氣曲線基本達(dá)到了前文講述的“喇叭花”形曲線的要求。表2列出萊鋼兩座高爐爐頂十字測(cè)溫有代表性的結(jié)果。
表2 萊鋼1#、2#1880m3高爐十字測(cè)溫(℃)(四個(gè)方向平均值)
|
邊緣 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
中心 |
1# 3月/07年 |
101 |
70 |
52 |
75 |
114 |
246 |
368 |
530 |
2# 3月/07年 |
116 |
108 |
79 |
61 |
66 |
216 |
275 |
522 |
3.2 河南濟(jì)(源)鋼5#450m3高爐
濟(jì)(源)鋼煉鐵廠5#450m3高爐的原燃料條件不算好,入爐品位56.5%左右,燒結(jié)礦質(zhì)量不佳,TFe=53.9%,SiO2>6.5%,堿度1.76,合格率74.27%,轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度只有66.32%,焦炭全部外購(gòu),質(zhì)量一般。但他們的高爐生產(chǎn)還是取得了很好的成績(jī),特別是強(qiáng)化水平較高。2006年3月份利用系數(shù)3.55。但順行情況不好,崩料頻繁,一般每天1~3次,有一半左右的天數(shù)發(fā)生連續(xù)崩料。燃料比較高,噸鐵550Kg以上。2006年4月10日開(kāi)始進(jìn)行“大α角、大礦角”布料試驗(yàn)。表3列出基準(zhǔn)期(3月份)和試驗(yàn)階段的裝料制度、布料參數(shù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
表3 濟(jì)(源)鋼5#450M3高爐的試用“大α角.大礦角”情況
|
裝料制度 |
布料參數(shù) |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
|||||||||||||
礦批 |
料線 |
布料矩陣 |
L |
l |
β1 |
CH |
K |
Fb |
Fz |
B2 |
平均日產(chǎn)(t) |
利用系數(shù)(T/m3.d) |
焦比 |
煤比 |
燃料比 |
|
(t) |
(m) |
|
(m) |
(m) |
(%) |
度 |
(m) |
|
|
(%) |
(Kg) |
(Kg) |
(含焦丁Kg) |
|||
基準(zhǔn)期 3月/06年 |
22.2 |
1.4 |
α0 31 29 27 23 |
0.94 |
1.19 |
51.7 |
4 |
0.17 |
2.74 |
4.11 |
20 |
1598 |
3.55 |
402 |
125 |
553 |
J 3 3 2 2 |
||||||||||||||||
α0 30 28 26 |
||||||||||||||||
K 3 4 3 |
||||||||||||||||
第一階段11-20/4-06 |
22.2 |
1.4 |
α0 33 31 29 28 24 |
0.71 |
1.28 |
55.7 |
5 |
0.31 |
4.49 |
3.37 |
20 |
1718 |
3.82 |
389 |
126 |
529 |
J 3 3 2 2 2 |
||||||||||||||||
K 3 4 3 |
||||||||||||||||
第二階段21-30/4-06 |
22.2~19.5 |
1.4 |
α0 385 36 33 30 27 24 |
0.59 |
1.36 |
59.1 |
6 |
0.35 |
5.2 |
2.31 |
33.3 |
1775 |
3.945 |
379 |
124 |
518 |
J 2 2 2 2 2 2 |
||||||||||||||||
K 3 3 2 |
||||||||||||||||
最佳24-30/4-06 |
22.2~19.5 |
1.4 |
α0 385 36 33 30 27 24 |
0.59 |
1.36 |
59.1 |
6 |
0.35 |
5.76 |
2.19 |
38.5 |
1788 |
3.973 |
370 |
124 |
508 |
J 2 2 2 2 2 3 |
||||||||||||||||
K 3 3 2 |
||||||||||||||||
1-24/5-06 |
19.8 |
1.4 |
α0 36 33 30 27 24 |
0.59 |
1.36 |
59.1 |
6 |
0.35 |
7.12 |
2.03 |
41.7 |
1708 |
3.80 |
367 |
150 |
525 |
J 3 2 2 2 3 |
||||||||||||||||
K 3 3 2 |
從表3可以看出,經(jīng)過(guò)兩個(gè)階段試驗(yàn),增加5°,
的礦石落點(diǎn)外移0.35米,
的礦石落點(diǎn)外移0.17米,與中心的距離和半徑之比從不到51.7%提高到接近60%,空焦角位比從20%增加到35%。礦角差從4°擴(kuò)大到6°,礦石環(huán)帶寬度從0.17m拓寬到0.35m。隨著順行改善和平均焦炭負(fù)荷提高,邊緣負(fù)荷從2.74提高到7.2,中心負(fù)荷從4.11降低到2.03,使中心和邊緣的關(guān)系趨于合理。這些布料參數(shù)的變化,在爐況上的表現(xiàn)是中心明顯放開(kāi)。雖然邊緣負(fù)荷相對(duì)加重,但順行明顯改善。高爐中心通暢從爐頂紅外攝像得到直接驗(yàn)證。基準(zhǔn)期時(shí),料面漆黑一片,試驗(yàn)期則中心明亮。
5#高爐中心放開(kāi)后,崩料明顯減少。崩料減少還與礦批縮小有關(guān)。據(jù)分析,該高爐以前選用的礦石批重過(guò)大,22.2t的礦批在爐喉的料層厚度達(dá)到0.786m,超過(guò)許多大型高爐,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)散料帶透氣性欠佳,并且中心布礦太多也不利于打開(kāi)中心通路。目前該高爐礦批已縮到18t,崩料基本消失。
濟(jì)(源)鋼5#高爐通過(guò)試驗(yàn),最佳階段利用系數(shù)達(dá)到3.973,平均日產(chǎn)比基準(zhǔn)期提高190t,焦比下降32Kg,燃料比降低45Kg。
3.3 邯鋼5#2000m3高爐
邯鋼5#2000M3高爐2005年6月大修,容積從1260M3擴(kuò)大到2000m3.,爐喉直徑8m。7月10日開(kāi)爐。投產(chǎn)初期角較小,
在40°左右,高爐不接受風(fēng)量。經(jīng)分析認(rèn)為,主要原因是
角過(guò)小。因該高爐布料溜槽較短,當(dāng)料線為1.5m時(shí),
要達(dá)到56°,礦石落點(diǎn)才能碰到爐墻。因此,在治理爐況過(guò)程中,逐步加大
角。到10月份初見(jiàn)成效。此時(shí),
和
都已用到48.5°。進(jìn)入2006年進(jìn)一步加大
角,到3月份
達(dá)到53°,高爐出現(xiàn)高產(chǎn)順行的局面。在10個(gè)月內(nèi)沒(méi)有發(fā)生懸料和崩料。從開(kāi)爐起16個(gè)月只破損1個(gè)風(fēng)口。表4列出邯鋼5#高爐2006年1-10月和10月份的主要指標(biāo)。
表4 邯鋼5#高爐2006年1-10月和10月份主要指標(biāo)
時(shí)間 |
平均日產(chǎn) |
利用系數(shù) |
焦比 |
煤比 |
焦丁 |
燃料比 |
(t) |
(t/m3.d) |
(kg) |
(kg) |
(kg) |
(kg) |
|
2004年1-10月 |
5024 |
2.512 |
354 |
144 |
37 |
535 |
2004年10月 |
5066 |
2.533 |
356 |
140 |
39 |
535 |
10月份以后,在不變的情況下,增加最大礦角的礦石環(huán)數(shù),使邊緣負(fù)荷進(jìn)一步加重。加之在冶煉低硅鐵過(guò)程中爐渣堿度偏高。在渣中Al2O3不高的情況下(10月14.59%,11月13.63%),10月和11月R2=1.25和1.28,R3=1.513和1.564,R4=1.023和1.076。并且在原料不平衡時(shí),高爐裝入了一些強(qiáng)度差、粉末多的燒結(jié)礦和球團(tuán)礦。因此在11月末,高爐因爐墻粘結(jié)而出現(xiàn)難行。表5列出邯鋼5#高爐在擴(kuò)大
角過(guò)程中的幾種裝料制度和布料參數(shù)。
表5 邯鋼5#2000M3高爐裝料制度變化情況
時(shí)間 |
裝料制度 |
布料參數(shù) |
|||||||||
礦批 |
料線 |
布料矩陣 |
L |
l |
B1 |
CH |
K |
Fb |
Fz |
B2 |
|
(t) |
(m) |
(m) |
(m) |
(%) |
(度) |
(m) |
|
|
(%) |
||
2005年9月 |
43 |
1.5 |
α0 45 43 40 365 33 285 22 |
0.94 |
2.22 |
55.5 |
9 |
0.84 |
2.86 |
2.14 |
41.7 |
J 3 2 1 1 1 2 2 |
|||||||||||
K 2 3 3 3 |
|||||||||||
2005年10月 |
48 |
1.5 |
α0 48 45 43 40 365 33 285 22 |
0.76 |
2.22 |
55.5 |
12 |
1.02 |
4.96 |
1.0 |
30.8 |
J 2 2 2 2 1 1 1 2 |
|||||||||||
K 2 3 3 3 1 |
|||||||||||
2006年1月 |
51 |
1.5 |
α0 50 48 455 43 40 365 33 28 |
0.54 |
2.55 |
63.8 |
10 |
0.91 |
5.28 |
1.76 |
33.3 |
J 2 2 2 2 2 1 2 2 |
|||||||||||
K 3 3 3 3 3 1 |
|||||||||||
2006年3月 |
53 |
1.5 |
α0 53 505 48 455 43 40 365 33 |
0.26 |
2.55 |
63.8 |
13 |
1.19 |
9.9 |
1.98 |
23.1 |
J 2 2 2 2 2 1 2 |
|||||||||||
K 2 2 2 2 2 2 2 |
|||||||||||
2006年10月 |
53 |
1.5 |
α0 53 505 48 455 43 40 365 33 |
0.26 |
2.55 |
63.8 |
13 |
0.84 |
13.72 |
1.5 |
28.6 |
J 2 2 2 2 2 1 3 |
|||||||||||
K 3 3 2 2 2 2 |
邯鋼5#高爐穩(wěn)定順行時(shí)期的裝料制度和布料參數(shù)與萊鋼高爐極為相似,而且兩座高爐都曾用過(guò)邊緣負(fù)荷較重的裝料制度,并在該時(shí)段取得超常的好指標(biāo)。不同的是萊鋼1#1880m3高爐在爐況出現(xiàn)不良反應(yīng)后及時(shí)做了調(diào)整,而邯鋼在高峰時(shí)期則因用料和堿度使用不當(dāng)導(dǎo)致?tīng)t況失常,可見(jiàn)“大角、大礦角”布料方法的使用也要有“度”,在取得好成績(jī)后,高爐順行可能接近“邊緣化”,操作人員應(yīng)慎重應(yīng)變,才能保持高爐長(zhǎng)久穩(wěn)定順行。
3.4 河北國(guó)豐
河北國(guó)豐鋼鐵公司煉鐵廠南區(qū)有5座450m3高爐,近年來(lái)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一直是國(guó)內(nèi)同類型高爐中的佼佼者。歷年來(lái),5座高爐采用同樣的操作制度,都維持了穩(wěn)定順行的爐況,指標(biāo)也出奇地類似,說(shuō)明他們的基本操作制度比較成熟、合理,與原料條件相適用。表6是該廠2006年1-10月全場(chǎng)平均指標(biāo)和下面將要加以分析的3#和4#高爐的指標(biāo)。
該廠高爐無(wú)料鐘布料的使用是很好的,3#、4#高爐的裝料制度和布料參數(shù)見(jiàn)表7。
表6 國(guó)豐450m3高爐2006年1-10月指標(biāo)
|
利用系數(shù) |
焦比 |
煤比 |
燃料比 |
CO2 |
風(fēng)溫 |
入爐品位 |
[Si] |
[S] |
優(yōu)質(zhì)品率 |
(t/m3.d) |
(kg) |
(kg) |
(kg) |
(%) |
℃ |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
|
全廠 |
3.823 |
388 |
157 |
545 |
18.63 |
1130 |
58.53 |
0.34 |
0.02 |
91.2 |
3# |
3.849 |
397 |
153 |
550 |
18.34 |
1101 |
58.21 |
0.33 |
0.022 |
89.2 |
4# |
3.894 |
388 |
155 |
543 |
18.21 |
1135 |
58.24 |
0.33 |
0.019 |
92.24 |
表7 國(guó)豐3#、4#高爐的裝料制度和布料參數(shù)
爐別 |
裝料制度 |
布料參數(shù) |
|||||||||
礦批 |
料線 |
布料矩陣 |
L |
l |
B1 |
CH |
K |
Fb |
Fz |
B2 |
|
(t) |
(m) |
(m) |
(m) |
(%) |
(度) |
(m) |
|
|
(%) |
||
3# |
15 |
1.2 |
α0 34 32 30 29 27 26 23 22 16 |
0.16 |
1.47 |
67 |
11 |
0.57 |
2.75 |
4.12 |
27.3 |
J 3 3 2 2 1 |
|||||||||||
K 2 3 3 3 |
|||||||||||
4# |
15 |
1.2 |
α0 33 32 30 29 27 26 23 22 |
0.22 |
1.47 |
67 |
10 |
0.51 |
4.25 |
4.25 |
27.3 |
J 3 3 2 3 |
|||||||||||
K 2 3 3 3 |
從表7可以看出,國(guó)豐高爐的爐頂布礦是十分靠近爐墻的,符合“大α角、大礦角”的布料特點(diǎn),礦石環(huán)帶布在爐喉半徑距中心67~90%的范圍內(nèi),與國(guó)內(nèi)同類型高爐比較是很突出的,但順行情況良好,這得益于:① 礦石角差大,礦石環(huán)帶寬,雖然礦批不小,但料層較薄,料柱透氣性好;② 雖然布料十分接近爐墻,但邊緣負(fù)荷不重,較好的保持了兩條通路;③ 爐料質(zhì)量好,該廠燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度75~76%,入爐<5mm的粉末2~2.5%,>10mm的在82%以上,為很多大型高爐所不及。
3.5 江西萍鋼
江西萍鋼二分廠3#高爐,2007年11月試驗(yàn)從單環(huán)布料轉(zhuǎn)為多環(huán),取得明顯效果(見(jiàn)表8)
表8 萍鋼二分廠3#高爐多環(huán)布料試驗(yàn)
|
平均日產(chǎn)量(T) |
焦比(㎏) |
煤比(㎏) |
焦丁(㎏) |
風(fēng)濕(℃) |
[Si] (%) |
[S] (%) |
CO2 |
R2 |
礦批(T) |
料線(M) |
矩陣 |
基準(zhǔn)期 14-18/11-07 |
1206 |
473 |
130 |
- |
1034 |
.81 |
.048 |
15.51 |
1.127 |
13 |
1.2 |
C30 c31 27 31 單環(huán)а → → 0=8 0=9 =9 |
試驗(yàn)期 20-26/11-07 |
1425.7 |
446 |
127 |
- |
1055 |
.65 |
.034 |
16.08 |
1.144 |
14.5 |
1.2 |
36 33 30 27 23 аc 2 2 1 2 3 0 3 5 2 |
12月/07 上旬 |
1642 |
395 |
135 |
5 |
|
.48 |
.030 |
|
1.15 |
14.5 |
1.2 |
C 1 2 2 2 3 а 3 5 2 k 4 4 9 |
該高爐近一年多一直生產(chǎn)不好,2007年1~10月份平均日產(chǎn)1255.9噸,試驗(yàn)中出現(xiàn)的轉(zhuǎn)機(jī)是令人鼓舞的。
3.6 其他不同容積高爐的裝料制度
表9列出不同企業(yè)容積從3200m3到450m3的7座高爐在爐況順行,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好時(shí)采用的裝料制度和布料參數(shù)。目的是觀察他們無(wú)料鐘布料的共同規(guī)律。
表9 各種容積高爐的裝料制度和布料參數(shù)
高爐 |
裝料制度 |
布料參數(shù) |
技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
備注 |
||||||||
礦批 |
料線 |
布料矩陣 |
CH |
Fb |
Fz |
B2 |
利用系數(shù) |
焦比 |
煤比 |
燃料比 |
|
|
(t) |
(m) |
(度) |
|
|
(%) |
(t/m3.d) |
(kg) |
(kg) |
(kg) |
|||
武鋼6# 3200m3 |
70-85 |
|
環(huán)位10 9 8 7 6 5 1 J 2 2 2 2 2 4 K 3 3 3 2 2 2 Ks 3 3 |
5環(huán)位 |
18.11 |
1.46 |
28.6 |
2.563 |
338 |
163 |
501 |
1.2005年9月數(shù)據(jù) 2.ks為小粒度燒結(jié)礦,占燒結(jié)礦的30% |
馬鋼2# 2500m3 |
60 |
|
環(huán)位:10 9 8 7 6 1 a 46 44 41.5 39 36.5 11 j 1 2 2 2 3 k1 3 3 2 2 k2 2 3 3 2 ks 2 2 |
3環(huán)位 7゜ |
28.26 |
1.2 |
50 |
|
|
|
|
1..ks為小粒度燒結(jié)礦占1/6 |
南鋼1# 2000m3 |
50 |
|
環(huán)位 8 7 6 5 4 3 2 j 1 2 2 2 2 1 3 k 2 3 3 2 2 |
4環(huán)位 |
9.7 |
1.62 |
30.8 |
2.7 |
357 |
126 |
483(不含焦丁) |
|
濟(jì)鋼2# 1750m3 |
39.5 |
1.5 |
10 9 8 7 6 5 4 3 a389 37 35 327 307 287 26 23 |
4環(huán)位 8.2゜ |
18.54 |
1.16 |
50 |
2.77 |
345 |
150 |
495(不含焦丁) |
原料質(zhì)量好,焦炭M40 82.8%.M10 6.6%反應(yīng)后強(qiáng)度60-67%反應(yīng)性27-28%燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓79.7% |
J 2 2 2 2 1 3 |
||||||||||||
K 2 3 3 2 2 |
||||||||||||
萊鋼 1# 1000m3 |
28 |
|
a 45 42 39 37 355 29 |
9.50 |
22.35 |
2.2 |
27.3 |
2.8~3.0 |
330 |
170 |
500(不含焦丁) |
|
J 1 3 2 2 3 K 3 3 2 2 |
||||||||||||
邯鋼4# 900m3 |
24.2 |
1 |
a 43 41 39 37 34 31 23 |
9゜ |
9.79 |
1.57 |
40 |
2.896 |
335 |
148 |
534(含焦丁) |
1.指標(biāo)為2006年1-11月 2.順行好1-11月懸料一次 3.焦丁每噸鐵50.5kg |
J 2 2 1 1 1 3 K 2 3 2 2 2 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
德龍 450m3 |
16 |
1.2 |
a 33 30 28 27 26 24 21 |
7゜ |
11.56 |
1.16 |
40 |
4.09 |
358 |
153 |
511(不含焦丁) |
中心通暢.CO2分布邊緣16.9%,尖峰在第三點(diǎn)21%,中心11%,混合CO2 21% |
|
|
|
J 2 4 3 1 K 2 3 3 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 對(duì)“大α角、大礦角”布料規(guī)律的初步認(rèn)識(shí)
分析上一節(jié)所列11座高爐無(wú)料鐘爐頂?shù)难b料制度和布料參數(shù),可大致總結(jié)出他們的共同特點(diǎn)是:
1、使用較大的α角,特別是大礦角。其標(biāo)志是最大礦角的礦石初始落點(diǎn),原料條件較好的高爐距爐墻≤0.4m,原料條件較差的高爐可以略大一些。表8中的一些高爐雖然沒(méi)有列出準(zhǔn)確的距離,但從布在第9~10環(huán)位看,也一定在上述范圍內(nèi)。為了保持一定的邊緣通路,這個(gè)距離不宜過(guò)小。距離為零,即礦石落點(diǎn)觸及爐墻,更為布料之大忌。
2、采用“大α角、大礦角”布料方法的特點(diǎn)是礦石環(huán)帶整體外移,即在外移的同時(shí),
也隨之外移。礦石環(huán)帶布在爐喉半徑距中心60~90%的環(huán)帶內(nèi)。大型高爐可相對(duì)外移多一些,小型高爐則相對(duì)少一些。
3、為了降低爐喉礦石層的厚度,改善料柱透氣性,角差大高爐在100左右,小高爐≥60。礦石布料寬度大高爐≥1m,450m3高爐0.4~0.5m。
4、“大α角、大礦角”并不意味著邊緣負(fù)荷過(guò)重。萊鋼、邯鋼、濟(jì)(源)鋼高爐在試驗(yàn)初期雖然向邊緣外移很多,但因
也相應(yīng)外移,邊緣負(fù)荷并未明顯加重。這一點(diǎn)在初試階段很重要。但在采用“大α角、大礦角”布料方法后,由于中心通暢,順行改善,高爐往往能夠接受較重的邊緣負(fù)荷,有些高爐能達(dá)到很高的水平。邊緣負(fù)荷能加重到什么程度,由高爐順行情況決定,這與原料條件有關(guān)。過(guò)重的邊緣負(fù)荷會(huì)影響順行,應(yīng)及時(shí)回調(diào)。一般情況下,以10左右為好。
5、“大α角、大礦角”布料方法以創(chuàng)造邊緣穩(wěn)定、中心暢通的爐況為目的。邊緣穩(wěn)定的一個(gè)重要標(biāo)志是冷卻壁溫度穩(wěn)定,特別是下部銅冷卻壁段,溫度波動(dòng)小,渣皮穩(wěn)定,這也是高爐長(zhǎng)壽的必要條件。
高爐中心通暢的條件,一是中心空焦角位應(yīng)占全部焦炭的30%以上;二是礦石落點(diǎn)與爐喉中心的距離占爐喉半徑的比例,大高爐為65%左右,小高爐60%左右;三是中心負(fù)荷輕,一般為1~2。
6、“大α角、大礦角”的布料方法,可以產(chǎn)生理想的煤氣曲線——“喇叭花“形曲線。曲線特點(diǎn)除本文第一節(jié)所提出的以外,有些高爐總結(jié)出自己的經(jīng)驗(yàn)可作為補(bǔ)充:
⑴ 十字測(cè)溫邊緣4點(diǎn)的平均值,應(yīng)是爐頂溫度4個(gè)方向平均值的50~60%,過(guò)高則邊緣過(guò)于發(fā)展,過(guò)低則不足。
⑵ 正常情況休風(fēng)時(shí),2000m3高爐爐喉料面的形狀是中心凹陷處直徑1~1.5m,煤氣火呈紅色;邊緣呈略向中心傾斜的平臺(tái),有煤氣火,但不發(fā)紅。其他容積的高爐可作參考。
7、礦石批重對(duì)合理的煤氣分布和爐況順行有重要影響。在采用“大α角、大礦角”布料方法之后,高爐能夠接受較大礦批。礦批隨冶煉強(qiáng)度提高和噴煤量增加而擴(kuò)大。一般大型高爐爐喉焦炭厚度≮400mm,中小型高爐酌減。
8、無(wú)鐘爐頂根據(jù)具體設(shè)備特點(diǎn)應(yīng)定時(shí)倒罐和變更溜槽旋轉(zhuǎn)方向,以維護(hù)圓周工作均勻。