截至9月18日下午4時,馬鋼煤焦化公司能源車間2號干熄焦汽輪發(fā)電機組在經(jīng)歷20多天的大修后,已開機運行一天多時間。在一天多的運行過程中,該機組受到了多方密切關(guān)注,當(dāng)各項運行參數(shù)均顯示穩(wěn)定、正常時,煤焦化公司領(lǐng)導(dǎo)、職工們懸著的心才慢慢放下來。機組大修期間究竟發(fā)生了什么,讓這么多人牽腸掛肚?
事情還得從8月份說起。8月下旬,這個機組迎來了投產(chǎn)近7年的最大一次設(shè)備檢修,工期20余天。這次檢修至關(guān)重要的一項工作就是處理調(diào)速汽門缺陷,提升機組發(fā)電能力。9月15日,在做此項檢修時,工作人員在調(diào)速汽門室內(nèi)發(fā)現(xiàn)了兩塊破碎的金屬網(wǎng)片,當(dāng)即對主汽門進行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)主汽門蒸汽入口1/8處的網(wǎng)片已損壞,初步判斷損壞殘物已進入調(diào)速汽門閥座,但肉眼無法看到。如果汽輪發(fā)電機組投入運行,混入內(nèi)部的任何細小雜物,在汽機轉(zhuǎn)子每分鐘3000轉(zhuǎn)的高轉(zhuǎn)速下,都會造成嚴重危害。怎么辦?
對機組進行揭缸檢查大修?那樣的話,光是檢修費用、備品備件費用就要幾十萬元,檢修工期至少要延長15天,減少發(fā)電量450萬千瓦時,保守估算,會給公司帶來200萬元以上的經(jīng)濟損失!
眼看年修即將結(jié)束,最好的辦法就是盡快找到蒸汽濾網(wǎng)殘片,并對殘片進行拼裝。壓力之下,能源車間領(lǐng)導(dǎo)想到安徽省特檢所有一套專用管道窺鏡檢測設(shè)備,檢測探頭能深入到3米以外,可以對汽輪機內(nèi)部通過攝像的方式進行檢測。在煤焦化公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、協(xié)調(diào)下,能源車間派人到合肥借回設(shè)備。工作人員連夜對調(diào)速汽門六個孔洞和蒸汽導(dǎo)管進行認真檢查后,又發(fā)現(xiàn)了四個蒸汽濾網(wǎng)的碎片,緊緊地卡在蒸汽室內(nèi)壁無法取出。怎樣把碎片取出來呢?有人最先想到用管道疏通器。他們將疏通器進行了改造,將轉(zhuǎn)動部分做成一個吊鉤后,把蒸汽室內(nèi)的四個碎片全部取出,并將所有碎片進行縫合,發(fā)現(xiàn)碎片全部找到。維修人員在更換了蒸汽濾網(wǎng)后,對主汽門、調(diào)速汽門進行了安裝。
9月16日17時28分,2號汽輪發(fā)電機組順利并網(wǎng)發(fā)電,現(xiàn)場一片歡騰……