近日,河北鋼鐵集團邯鋼煉鐵部成功對400平米燒結機點火爐實施改造,點火方式由雙氣混燒改為焦爐煤氣單燒,噸礦煤氣消耗降低了5立方米,達到了良好效果,年可減少煤氣使用量1980萬立方米,節約能源費用1044萬元,達到了降本和節能減排雙贏目標。
據悉,該部400平米燒結機點火爐于2011年安裝投用,整體采用幕簾預置梁式結構,燃料由焦爐煤氣和高爐煤氣按照一定比例混合而成。由于高爐煤氣壓力大于焦爐煤氣壓力,兩種氣體混合后經常出現焦爐煤氣含量低、混合氣體壓力不穩定現象,造成燒結料表層點火質量差。同時兩種煤氣熱值相差較大,需要以加大總量彌補,導致煤氣消耗量高。點火爐未實施改造前,生產1噸燒結礦雙氣混燒消耗總量達11立方米/噸礦。
為降低能源損耗,該部查閱相關技術資料,提出將點火爐結構由幕簾式改為新型雙斜式,點火方式由以前的高爐煤氣、焦爐煤氣混燒改為純焦爐煤氣單燒。該點火方式的優點為氣源單一,點火后氣壓穩定,燃燒熱值高。雙斜式結構采用新型節能噴頭混合式燒嘴,雙斜交叉布置,帶狀火焰,高溫區域面積增大,有效解決了臺車兩邊料層表面點火不均勻的問題,提高了點火效率,不僅降低了煤氣單耗,還提高了燒結礦產量和質量。
改造實施以來,該部400平米燒結機點火爐噸礦煤氣消耗由11立方米降至6立方米,燃料配比由噸礦53公斤降至52公斤,燒結礦成品率由73%升至75%以上,取得了節能減排、促進生產的雙重效益。