截至9月末,西昌鋼釩煉鐵廠生產高品質氨水外銷累計達到2萬噸,不但成功解決了氨水處置難的行業難題,還年創直接經濟效益1100余萬元,進一步優化降低了煉鐵工序生產成本。
據了解,該廠焦化二期焦爐煤氣氨脫除、回收采用的是磷酸洗氨工藝,生產的濃氨水供燒結工序氨法脫硫使用。去年初,該廠燒結煙氣脫硫工藝技術改進升級,不再需要氨水做原料。由于磷酸洗氨工藝生產的氨水質量等級為普通氨水,濃度低、雜質含量高、品質差,難以實現外銷,導致氨水庫存積壓嚴重,焦爐煤氣質量無法保證,嚴重影響到生產組織。為解決氨水處置難題,該廠在特殊情況下進行臨時應急處理,將氨水作為濕法熄焦水源,短期緩解了氨水處置難的問題,但又影響到干熄焦發電量,同時增加了水熄焦排污費用及設備維護費用。
為解決氨水出路,該廠針對提高氨水品質問題展開技術攻關,總結提煉出生產高品質氨水的先進操作技術。從去年6月正式投用以來,通過多次技術完善,氨水濃度由原來的不到15%提高到目前的21%,其中氨水濃度大于18%的合格率達到98%,氨水含油量、氨水殘渣含量明顯下降,氨水各項指標滿足用戶對高品質氨水質量指標要求,獲得一批長期用戶的銷售訂單。
據悉,該廠掌握的這項生產高品質氨水技術處于國內領先水平,已經向國內行業推廣使用。涉及的核心技術——《磷銨洗氨尾氣處理工藝及磷銨洗氨系統》已申報國家實用性發明專利,為成功解決國內煉焦工序每年產生30萬噸普通氨水處置難題提供了技術支撐,有效解決鋼鐵企業面臨的環保壓力,提高資源綜合利用效率,年可創經濟效益約1.3億元。