精細管理提指標
“在提質增產的道路上,我們不斷探索尋求突破,我們相信,沒有最好,只有更好。一直以來,煉鐵廠都在推行精細化管理,下半年開始,煉鐵廠進一步細化精細化管理制度,以‘精心操作、精準控制’為理念,延伸管理內涵,全面修訂完善各項制度,使職工操作更加具體化、數據化,最大限度釋放產能。”石鋼煉鐵廠副廠長王貴寶開門見山地說。從8月份開始,該廠制定了保產新措施,把月度產量定為15萬噸以上,日產按照5000噸組織生產,并把指標細化到0號、2號兩個高爐上。
“有了好的措施和方法,如果不從細節著手,不執行到位,一切都只是空談。”2號高爐副爐長張余斌一語中的。據他介紹,為了提質增產,2號高爐主要從優化上下部調劑、提高富氧率、提高風量、繼續推行低硅冶煉等幾方面入手,提高煉鐵產量。“其實這些措施都是老生常談,長期以來,煉鐵廠一直都在推行,關鍵是如何不斷探索并完善這些措施,使各方面都達到最佳狀態,從而發揮出最大的效能。”張余斌進一步介紹說。高爐富氧率每提高1%,即可增產3%,今年初以來,2號高爐在保證爐況穩定順行的基礎上不斷探索提高富氧率的方法,從6月份3%以下提高到9月、10月份的4.0%以上。同時,降低生鐵含硅量也可以促進高爐發揮產能,降低消耗。近幾個月,2號高爐通過控制合理的煤氣流分布和渣相,始終貫徹降硅不降熱的原則,生鐵含硅量逐漸下降。10月份,生鐵含硅量達到0.33%,實現了河鋼石鋼歷史最好成績。
“隨著氣溫逐步下降,高爐頂溫現在也呈下降趨勢,9月份,0號高爐和2號高爐頂溫平均為120℃,已經達到布袋除塵系統正常運行工藝需求的控制下限。因此,冬季生產高爐頂溫控制將是高爐產能發揮、燃料消耗降低的限制性環節。”0號高爐副爐長任艷軍說。為克服冬季生產的不利因素,在保產降耗的基礎上,他們特地制定了兩個針對性措施:一是控制合理的煤氣流分布,兼顧中心和邊緣兩股煤氣流;二是針對原燃料,尤其是塊礦、水分大的焦炭或放置在槽下通冷風需預熱的入爐料,會相應地提高其溫度,降低水分。
默契配合保順行
“高爐提質增產、安全順行離不開煉鐵廠各個工段的密切配合,這次的新措施特別對各科室和輔助工段提出了明確要求。比如生產技術科的主要任務就是做好高爐的生產后勤保障工作:協調鐵鋼平衡,保證高爐回罐;優化爐料結構,提高綜合入爐品位,降低生鐵成本。10月份,我們根據爐料采購信息和性價比進行測算,發現PB塊礦性價比最高,因此,調整高爐入爐配比結構,PB塊礦最高配比達到15%,全月完成13.72%。”生產技術科科長王彩永說。
“作為高爐的輔助工段,我們要求職工必須時刻與高爐保持緊密聯系,隨時了解高爐生產動態,全力配合高爐生產,根據高爐的需要及時調整風溫,精心操作,合理控制空燃比和風溫,為高爐穩定順行做好服務工作。”煉鐵廠熱風工段段長黃立明對如何配合好高爐生產有著明確的思路。
“想要高爐最大限度發揮產能,需要各輔助工段的配合,我們兩個高爐之間也要加強聯系溝通,才能配合得更默契。”說起溝通配合,張余斌打開了話匣子。10月初,2號高爐在生產時發現鐵水中堿金屬偏高,這會對爐內耐材造成破壞。發現問題后,2號高爐及時采取了措施,降低爐渣堿度,同時及時將這一消息告知0號高爐,讓他們對入爐結構進行調整,減少有害元素入爐,從而控制好渣相。“我們兩個高爐的入爐料是一樣的,2號爐的鐵水堿金屬偏高,0號爐應該也會有同樣的問題。當時我們剛發現問題,0號爐還沒有發現,我們及時通知了他們,避免了對高爐造成影響。”張余斌接著說,“生產中,像這樣的例子很多,只有2個高爐間密切聯系,毫無保留地相互交流經驗,相互配合,才能共同提高產量。”
在提高煉鐵產量方面,該廠還做了很多工作,比如延伸原料管理,做好入爐原燃料的質量監控,及時了解上道工序生產動態,保證高爐入爐原燃料的合格、穩定供應。在大家的共同努力下,該廠實現了10月份的高產。