近日,從華菱漣鋼傳來好消息:5月16日,該公司210轉爐廠2#連鑄機成功實現中包8連換,連澆98爐,創該廠連鑄換包作業連澆最高紀錄。
隨著生產節奏加快,連鑄中包使用壽命,直接制約鑄機作業率的提升,而快速更換中間包,保持連續澆鑄,可以減少澆鑄準備時間,提高鑄機作業率,降低消耗。華菱漣鋼210轉爐廠經長期摸索、實踐,中間包快換技術逐步成熟和穩定,今年以來2#機換包作業從2月份的5次提高到4月份的30次,換包率達37.97%,成功率100%。
據統計,此前該廠連鑄正常連澆爐數平均為10.7爐,實施快換作業平均達到22.3爐,4月提高產量12000噸以上。每換一次包可節約60分鐘生產準備時間,多拉兩爐鋼,且節約彈簧、鐵屑以及開澆用紙繩、石棉等物料消耗。同時,可減少接頭廢鋼,提高鋼水收得率,避免澆鑄鋼水的二次氧化,提高鑄坯合格率。
該廠換包作業遭遇的主要瓶頸,即換包過程中鑄坯長時間過冷滯留,嚴重影響彎曲段的使用壽命,增加生產成本。為攻克這一難關,該廠相關科室、車間堅持不懈地摸索,縮短中包提升時間周期,調整溫度制度,優化中間包及浸入式水口的烘烤,優化開澆曲線,重新修訂換包操作規程,細化作業人員職責分工,確保快換作業高效、有序,中包快換時間控制在3分鐘以內。為保證鑄坯質量,優化低拉速下二冷水的配置,減少水量15%左右,使質量缺陷得到有效控制。