酸軋生產(chǎn)線是冷軋部的龍頭產(chǎn)線,肩負著成品輸出和原料供應(yīng)的巨大責任,因此生產(chǎn)任務(wù)重,設(shè)備修復(fù)成本較高。自2016年事業(yè)部成立以來,冷軋部全面發(fā)力設(shè)備能源管控工作,要求所有點檢人員給自己下指標、定任務(wù),全力以赴降低資源損耗和設(shè)備故障的發(fā)生。
酸軋入口軋機糾偏設(shè)備采用上下梁輥糾偏結(jié)構(gòu)。糾偏滾輪原設(shè)計為4套雙列圓錐滾子軸承。但是,由于軋機入口糾偏輥是生產(chǎn)線張力最大的糾偏輥,在實際生產(chǎn)過程中,此種形式的軸承滾輪由于長期受到大張力的作用和張力異常時的波動影響,軸承滾動體碎裂、軸承保持架變形等情況時有發(fā)生。另外,該處的滾輪為進口備件,每個備件費用在8000元左右,更換成本較高。
這一情況引起了張立新的關(guān)注,他決心要解決此問題,為設(shè)備改造節(jié)約成本。在初步了解設(shè)備運行原理后,他和兩名技術(shù)員經(jīng)過一個月的反復(fù)研究試驗,制訂出可行的整改方案。他們率先對糾偏輥輪軸承結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化,由于軸承內(nèi)部滾動體的直徑較大,張立新把原設(shè)計的雙列圓錐滾子軸承逐步更改為內(nèi)部滾動體軸承,并且選用高質(zhì)量的國產(chǎn)備件,進一步降低成本。糾偏輥輪更換只是第一步,接下來需要通過使用觀察,分析實際數(shù)據(jù),以便不斷地優(yōu)化改進,直到消除設(shè)備運行問題。
經(jīng)過半年的運行和調(diào)試,效果顯著。“別看他只是做了一個小小的改進,但就是這個小改造能在保證設(shè)備正常運行的同時,降低設(shè)備損耗和備件成本,為我部設(shè)備改進和能源管控工作做出了貢獻。”冷軋部設(shè)備科科長幺玉林說。