建立長效管理體系
2017年,韶鋼要求該廠保持穩產、高產,實現降本增效1.6億元。該廠負責人提出,2017年將建立完善的重點管控指標責任體系,不斷優化各項生產、質量和成本指標,提高管理體系建設能力。具體做法是:聚焦生產、質量、能源、成本等指標,以工序服從為原則,建立高爐、焦化和燒結3個工序、8大機組的28個重點指標管控體系,進行指標上墻管理,設定目標并做好指標分解,每天進行跟蹤反饋;針對某個指標沒有完成的情況,由單位負責人進行專題匯報,并提出整改措施;同時,每月與兄弟單位的完成情況進行對標分析,讓管理人員清楚每天、每月的指標完成情況,形成“千斤重擔眾人擔,人人肩上有指標”的良好局面。
此外,2017年,該廠已梳理出17項重點降成本項目,將按項目化推進,建立日常跟蹤和管控機制。該廠要求各級管理人員從態度改變開始,促進各項管控指標的進步;對于已經取得進步的指標,只能固化、優化,繼續改善,不可退步;對于部分長期未達標的重點管控指標,要按照“前3位因素分析法”,把原因找出來,并有針對性地進行改進;要在大數據的基礎上,把高爐、燒結、焦化等工序的最佳工藝參數整合出來,構建各工序最佳的成本、操作參數的模型。該廠還要求各單位牢固樹立成本意識,把成本測算作為重要的課題進行攻關和研究,做到任何一次物料、參數的調整都有利于成本降低。
發揮好“兩會”制度的作用
為了延續已經實施的效果較好的管理體系建設措施,該廠要求,2017年繼續開好“兩會”(操業會、每周爐況長周期順行診斷會),通過優化上部布料,建立合理的操作爐型,并開展以煤代焦工作,降低焦比,進一步降低能耗。
該廠7號高爐爐長王善增說:“操業會和爐況長周期順行診斷會是我們廠2016年提出的構建管理體系的具體措施。以前沒有這‘兩會’時,高爐操控主要憑爐長、值班工長等人的經驗和感覺,對爐況的好壞每個人都有自己的判斷和處理,這導致出了問題,真正的原因難以查找,也就難以實現爐況長周期的穩定順行。”
他還告訴筆者:“實行操業會制度后,高爐每天都有操業參數、原燃料質量數據的跟蹤記錄,形成了趨勢管理的模式;廠技術組、當班值班工長、爐長等人每天坐在一起,對照各參數變化進行分析判斷,提出操控思路,最后由爐長決定操業參數,大大提高了操作的準確性。而每周的爐況長周期順行診斷會其實是一個大型的操業會,由廠領導、各工序首席技師及高爐工藝技術人員參加,層次更高,范圍更廣,工序協同效率更高。”
王善增還告訴筆者,通過“兩會”制度的實施,2016年,該高爐實現了周期穩定順行,技術、經濟指標明顯改善,高爐操控體系能力增強,即使爐況有波動也可以快速恢復。如以前爐況失常時,供風、供氧長時間無法恢復,導致爐況惡化加劇,往往幾小時爐況都難以好轉,現在則是1小時內就能快速恢復。
從“經驗檢修”到“標準化檢修”
該廠致力于構建一套完善的管理體系,所有人都能按標準化作業,做到做事有標準、各人有職責、考核有依據、評價有數據。這樣,煉鐵工作的績效可以累加,實現“1+1>2”的效果,優秀技藝和文化也可以得到傳承。
對此,該廠提出,2017年,要完善檢修作業標準,在設備檢修、維護、保養方面,實現從“經驗檢修”到“標準化檢修”的意識轉變,確保有效地提高設備檢修質量,降低設備故障率,提高檢修效率;全面推進TPM(全員生產維護)設備管理機制,把部分設備的點檢、維護、維修工作納入到操作崗位的職責中,提高設備綜合管理體系的保障能力。此外,該廠還強化安全管理體系建設,重點加強對重大危險源的監控,如爐缸燒穿、煤氣泄漏、鐵水外溢等;重點抓好搶修、檢修期間的安全管控,落實好安全防范措施;督促相關部門在源頭上把好協力單位的準入關,盡量穩定協力隊伍,并強化協力隊伍的入廠安全教育,完善過程監管、考核制度和約談機制,促進協力隊伍安全基礎管理能力的提高。
該廠8號高爐值班工長黃愷說:“標準化作業絕不僅是一句口號,它對于一線操作員工來說具有重要的意義。我們按工藝標準做好爐前設備的點檢、維護,就能避免因設備故障引發的高爐休風等問題,更好地延長設備的使用壽命。比如我們的爐前開口機,兩臺使用,一臺備用,對于備用機,以前只是到了要使用了才去進行點檢、維護,現在我們嚴格按標準每周點檢一次并開動試用,及時排除設備隱患,保證備用機隨時可以投入使用。”