3月20日,經過兩天兩夜連續不間斷的調試生產,安鋼冷軋公司熱鍍鋅機組線生產出了力學性能、鋅層附著性能及表面質量均達到國標要求的第一卷鍍鋅卷,這標志著安鋼冷軋熱鍍鋅機組正式進入熱負荷試車階段,同時也標志著安鋼1550毫米冷軋工程三大機組全線貫通。
3月18日下午13時40分,在冷軋公司統一調度下,各崗位工作人員全部就位,開始拆除鋅鍋區氣刀沉沒替帶輥。18時30分,完成熔鋅的鋅鍋移動至工作位,同時,參與熱試的職工開始吊裝氣刀三大件,熱鍍鋅機組逐步具備了熱試生產條件。與此同時,在鍍鋅機組全線,從開卷到退火爐、鍍鋅、出口、卷取等工序,各準備工作有條不紊的進行著。
3月18日22時至19日零時,退火爐升溫到500攝氏度,鍍鋅線開始以5米/分鐘速度啟動,沉沒輥和帶鋼在鋅鍋內轉動,鋅液逐漸被攪拌均勻,鍍鋅后的帶鋼,閃著銀色的亮光,向下道工序前進。3月19日凌晨3時30分,值守在現場的冷軋公司領導,根據各種運行參數反映出的針對退火爐溫度控制、氣刀調試、鋅液控制精度,以及出口1號卷取機壓輥故障等影響熱試的問題,及時組織參與調試的各專業人員,進行了認真總結分析,并對白天即將進行的調試項目和整改項目進行了逐一安排部署,確保將影響熱試生產的所有問題盡快解決。
3月20日8時許,從鍍鋅機組退火爐各爐區及鋅鍋內鋅液溫度控制,到帶鋼全線運行速度匹配,再到電腦操作界面某一個參數的變化,各整改項目和問題得到逐步解決,鍍鋅機組全線再次啟車。10時25分,退火爐、鋅鍋、氣刀和光整機等設備工藝指標滿足了生產工藝要求,全線實現了55米/分鐘速度的穩定運行。11時08分,經過鍍鋅后的鋼卷在出口順利下線,經現場檢測,鍍鋅卷板形正常,鋅層厚度均勻,表面質量正常,取樣送檢后,力學性能、鋅層附著性、表面質量均達到國標要求,這也標志著冷軋工程繼酸軋、連退生產線投產后,第三條鍍鋅機組投入生產運行序列。