料運(yùn)車間返5號(hào)皮帶系3BF返礦輸出的關(guān)鍵性皮帶,原料的3個(gè)返礦儲(chǔ)料槽接裝高爐返礦就是靠返5號(hào)皮帶的正反轉(zhuǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)的,現(xiàn)場(chǎng)分為4個(gè)落料點(diǎn),相應(yīng)安裝了4臺(tái)微動(dòng)力除塵,因除塵能力不匹配,多年來(lái)經(jīng)過(guò)抽塵點(diǎn)的密封、安裝打水降塵,但效果并不明顯,這種環(huán)境也導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電設(shè)備長(zhǎng)期故障,嚴(yán)重制約了3BF的返礦輸出工作。
為了加快花園式工廠建設(shè),改善廠區(qū)環(huán)境,料運(yùn)車間在高爐休風(fēng)期間組織車間管理人員及車間技術(shù)骨干現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、測(cè)繪,最終制定了方案,決定取消返5號(hào)皮帶,減少現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵點(diǎn)個(gè)數(shù),在2號(hào)返礦倉(cāng)頂往下3米處分別往1號(hào)和2號(hào)倉(cāng)開孔,保證了返礦經(jīng)管2號(hào)直下2號(hào)倉(cāng),2號(hào)倉(cāng)返礦裝到孔洞的位置自然分裝于1號(hào)和3號(hào)倉(cāng),這樣,現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備不再使用,同時(shí)抽塵點(diǎn)減少了3個(gè),以前4臺(tái)除塵器的空壓機(jī)能力足以滿足1個(gè)除塵器的能力。方案得到廠部同意后,料運(yùn)車間成立攻關(guān)組,利用3號(hào)高爐檢修的機(jī)會(huì)對(duì)這一皮帶進(jìn)行了拆除改造。不僅大大改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,每年還節(jié)約可觀的皮帶材料費(fèi)。
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