通紅的鐵水從煉鐵廠出爐后,通過鐵水包“一罐”直達煉鋼廠轉爐。近日,韶鋼徹底淘汰混鐵爐工藝,全面實施“鐵水一罐制”,進一步夯實了管理基礎,提升生產組織能力和體系管控能力。
多年來,韶鋼煉鋼廠鐵水由100噸鐵水包供應,經混鐵爐儲存、倒包,再兌入轉爐冶煉?;扈F爐保溫能源消耗大,“出鐵”時易造成“灑鐵”事故。“鐵水一罐制”工藝是近幾年涌現出的一種新的鐵鋼界面技術,該技術取消了傳統的魚雷罐車或者混鐵爐進行倒罐兌鐵的中間過程,把“轉兌”模式升級為“直兌”模式。目前,國內只有少數鋼鐵企業在部分產線實施“鐵水一罐制”。伴隨著韶鋼節能減排和綠色鋼鐵發展步伐加快,2016年,韶鋼決定淘汰混鐵爐生產工藝,全面推行“鐵水一罐制”。
今年1月,隨著第一座混鐵爐停用,韶鋼“鐵水一罐制”改造按計劃步步推進:1月,120噸鐵水包上線測試;2月,120噸鐵水包上線熱負荷試運行;3月,120噸鐵水包正式上線運行……韶鋼實施“鐵水一罐制”后,鐵鋼生產工序為“硬連接”,無緩沖裝置,生產組織節奏加快,給鐵鋼生產銜接帶來了壓力。煉鐵廠在保證裝鐵水安全的前提下,圍繞提高鐵水裝入量準確性方面開展工作,努力提高鐵水裝入量命中率。煉鋼廠充分釋放轉爐生產能力,加強設備管理,優化點檢定修模式,密切監控高負荷生產條件下設備運行狀況,最大限度挖掘轉爐能力。制造管理部組織、協調各單元,先后進行了煉鋼廠進鐵水線路延長改造、煉鐵廠修包間改造、煉鋼廠內混鐵爐拆除、鐵水成份按包取樣系統、鐵鋼生產信息化系統升級改造等工程項目。
今年6月,韶鋼最后一座混鐵爐熄火停爐。隨著42個120噸鐵水包全部投入使用,韶鋼“鐵水一罐制”工藝改造基本完成。“鐵水一罐制”試運行3個月以來,韶鋼鐵水溫降損失達到最低,降本增效成效顯著。韶鋼將繼續做好鐵水尾包調配使用、后續技改工程建設等工作,向分工藝路徑分裝鐵水模式邁進。