巧用幾何工藝省料又環(huán)保
7月初,泰鋼不銹鋼煉鋼廠兌鐵除塵管道改造施工完成,并投入使用。不銹鋼煉鋼廠兌鐵區(qū)除塵罩于2016年5月份投入運行,主要用于不銹鋼線鐵水脫磷罐兌鐵時煙塵收集。該兌鐵除塵罩管道與脫硫區(qū)除塵管道對接,最后匯總到精煉除塵器。由于精煉除塵器用戶點較多,兌鐵時除塵罩收集煙塵的效果不好,有外溢現(xiàn)象,造成兌鐵時廠房上部有冒煙現(xiàn)象,影響環(huán)境。為此,考慮到該廠1#修磨除塵器能力還有富余,便將脫硫區(qū)除塵管道接口由精煉除塵器改為1#修磨除塵器,并在與修磨除塵管道T接位置增設(shè)閥門,這樣由修磨除塵器專門收集兌鐵區(qū)煙塵,提高了兌鐵區(qū)煙塵收集效果。投用后,兌鐵時除塵罩基本沒有煙塵外溢現(xiàn)象,此次改造對于環(huán)境治理取得了明顯效果。
小改進帶來質(zhì)量大提升
含粉是燒結(jié)礦重要質(zhì)量指標之一,一直以來,原料廠始終堅持“高爐的需求就是我們的追求”,把降低燒結(jié)礦的含粉作為質(zhì)量管理工作重點來抓,不斷為提高燒結(jié)礦質(zhì)量努力想辦法。
為降低燒結(jié)礦的含粉率,廠部組織相關(guān)科室、車間,查找根源,分析原因,制定措施計劃,明確責任人,明確完成時間節(jié)點。從源頭抓起,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),穩(wěn)定燃料貨源;強化過程參數(shù)控制,提高工藝參數(shù)達標率,加強對生石灰粉活性度檢測力度;優(yōu)化操作方法,采用熱水預熱混合料,提高料溫;治理漏風,提高料層,提高風量;落差治理,溜槽優(yōu)化改造,減少燒結(jié)礦運輸過程中的摔碎量;強化篩分,更換返礦篩底,篩底由5mm增大至6mm。
通過各項措施計劃的逐一實施,將為高爐輸送合格、優(yōu)質(zhì)的燒結(jié)礦提供有力保障。
“移花接木”讓車跑起來
汶?yún)R港修理班負責車隊62臺車的小修及保養(yǎng)工作,隨著車輛使用年限的增加,車況變得越來越差,維修班的工作緊張而繁忙。
鐵水車掛車大軸由于軸承損壞軸頭掉出將大軸劃傷,大軸不能繼續(xù)使用,按正常的工作經(jīng)驗是更換大軸,從安徽廠家定做費用大約7000多元,時間半月左右,工時費1500元左右。但是考慮到待修時間太長,不能滿足車輛少鐵水運輸緊張的生產(chǎn)需要,修理工考慮到大軸著力點的位置不在劃傷部位,咨詢同行,對其進行改裝,通過“移花接木”的方式將報廢車的導管絲頭切割下來,焊接在原來的大軸上,把鎖帽加厚十厘米,另加工鎖環(huán)改用鍵銷鎖止,將防塵帽加長十厘米。費用700元,共用五小時。此次改裝節(jié)省費用8000多元,縮短維修時間14天。
在一次豪沃車后橋?qū)Ч軘嗔训木S修中,原有維修方式將整個后橋殼進行更換,材料費8000元修理工時近1500元,待修時間需要5-7天。考慮到時間緊費用高等不利因素,維修班班長劉呈斌咨詢廠家及同行,仔細查看了斷裂的位置,制定了以修代換的維修方案,只更換半軸導管(切割并焊接),工時費及材料等費用不到2000元,僅此一項節(jié)省7500多元。
維修班在班長劉呈斌帶領(lǐng)下,不顧天氣炎熱,加班加點,動腦筋想辦法在保證安全的情況下怎么省錢省時就怎么修,受到廣大駕駛員的好評。
職工“金點子”帶大效益
冷軋部為全面推行實施崗位責任制,實現(xiàn)精細化管理,充分挖掘職工自身潛能和智慧,發(fā)揮職工的主動性、激發(fā)職工的創(chuàng)新潛力。在“細”字上求突破,在“實”字和“用”字上做文章。逐步完善“金點子”合理化建議及修舊利廢等相關(guān)制度、考核和申報程序。鼓勵職工大力開展群眾性技術(shù)攻關(guān)、“金點子”、“先進操作法”和開展修舊利廢活動。各職能管理人員積極和車間、機組、崗位人員溝通,督促他們及時將發(fā)現(xiàn)的技術(shù)改造和“金點子”合理化建議、“先進操作法”進行總結(jié)整理上報,每月廠部都組織專業(yè)人員對上報的項目進行專業(yè)評審,廠部對實施效果顯著的項目給予每項1000元的獎勵。1-6月份冷軋部共征集“金點子”合理化建議59項,先進操作法13項。同時各崗位人員在廢舊堆里淘寶,一個個精打細算,不斷挖掘潛能,在設(shè)備修舊利廢、設(shè)備改造,提升設(shè)備效率等方面展開技術(shù)攻關(guān),有效地解決了產(chǎn)量與質(zhì)量,效率與效益,維修與維護等存在的沖突與矛盾,人人學會算細賬、算精帳、算真帳,最終達到挖掘潛能,降低備件費用釋放活力的目的。一至六月份累計修復備品備件387項,修復備品備件價值677萬元。