4月23日,陜鋼漢鋼軋鋼廠2#棒線白班14螺采用四切分工藝軋制首破600支大關,再次刷新產量記錄,自檢修復產后1#棒線、2#棒線各規格班產、日產記錄均得到刷新。
工藝優化,為生產植入新動力。軋鋼廠深入開展“提質增效、追趕超越”活動,在產量提升項目攻關上成效顯著,鋼材產量得到大幅提升。但在Φ14螺紋鋼四切分工藝試軋成功后,K1頻繁沖出口的問題未能解決,一直是影響產量提升的瓶頸問題。為突破瓶頸,軋鋼廠成立了由廠長親自掛帥指揮的攻關小組,多次召開專題會議,內部分析找原因,外出對標尋差距,調整各道次壓下量,優化軋制工藝,經過半個月的攻關,該問題得以解決,14螺紋鋼四切分生產工藝趨于成熟,產量、成本效益逐步顯現。
精細操作,堵住最后的“蟻穴”。切分軋制相較于單線軋制對細節要求更加嚴格,操作人員從軋槽參數、導衛尺寸、關鍵架次軋機彈跳量、錯輥大小等細節工作抓起,通過生產中的“遠觀”和檢崗時的“近看”讓影響生產的故障無處遁藏,提高了生產穩定運行的可靠性。
嚴格要求,抓住影響指標的“毫末”。軋鋼廠產量質量同時抓,車間要求各班組高度重視軋制張力關系,縮小頭尾尺寸差異,要求做到即使是切分軋制,1#飛剪、2#飛剪切頭尾長度也得得到控制;要求冷床工每半小時向班組報一次線差情況,冷剪工及時通報冷剪切頭切尾情況,確保正常生產中線差控制在20㎝以內,最大限度保證四線鋼材尺寸接近,降低冷剪切損,提高成材率。