作為新天鐵公司最大的發電機組,CCPP蒸汽-燃氣聯合循環發電機組發電量占動力廠總發電量近二分之一,9月份全月運行效率達到92.5%,10月份先后5次創日發電量最高紀錄,最高達119.16萬kWh,創歷史最好水平。
今年2月份,新天鐵進入混改階段。隨著新管理理念的注入,負責CCPP發電機組的動力廠干部職工不再滿足于穩定運行的現狀,向提產增效的目標發起進攻。CCPP在交付使用時,燃機設計為自動調整模式,在長期的運行中發現,由于高爐生產情況不斷變化,煤氣利用率低,發電效率低。經過綜合權衡,該動力廠決定將燃機操作改為手動調整模式,雖然操作調整頻繁,但是調整及時,波動平穩,燃機每小時多發0.5Mwh,同時,煤氣熱值的提高,使進入鍋爐的煙氣溫度明顯升高,增加了鍋爐蒸汽流量。調整模式的改變,使燃機發電和汽機發電每小時多發1Mwh,累計每月多發72萬kWh。
今年5月份,CCPP機組突然連續三次“功率急降跳機”,負荷率因此下降了30%,每小時少發電約1萬千瓦時,還造成了高爐煤氣放散。該動力廠上下再次共同攻關,制訂了穩步提高煤壓機效率的多項措施,采取了及時關注煤壓機效率,避免運行中發生煤壓機效率低于80%的情況,使負荷率由80.3%逐漸提升至92.5%以上。在保證燃機機組安全穩定運行的前提下,技術人員制訂出一套燃機零值班運行方案:運行值班人員與調度、高爐鼓風機和TRT等崗位及時溝通聯系,確認高爐爐況正常、富氧較高的生產情況后,及時切除值班焦爐煤氣,停止焦煤壓縮機的運行。此運行方式每小時可節省約450kWh電能。
近日,該動力廠又開始著手對CCPP焦煤節能裝置進行改造,計劃在焦爐煤氣精制裝置粗脫塔出、入口之間安裝旁通管道和全封閉盲板閥,這樣就可以停運兩臺37kW脫硫藥液循環泵電機,改造完成后每月節電費1.5萬元左右。