6月15日,《中國冶金報》記者從河鋼邯鋼獲悉,通過轉爐底吹技術攻關,該公司3個煉鋼廠全爐役碳氧積均取得歷史性突破。其中,河鋼邯鋼三煉鋼廠轉爐在爐役2500爐~8800爐的條件下,碳氧積穩定控制在0.0017~0.0020,創下投產以來的最好紀錄,達到國內先進水平。河鋼邯鋼邯寶煉鋼廠3號爐全鋼種碳氧積穩定控制在0.0021以下,突破投產以來的歷史紀錄。河鋼邯鋼一煉鋼廠3號爐碳氧積控制在0.0019左右。
據了解,碳氧積是衡量轉爐復吹效果、終點控制水平和成本管理水平的一項重要指標,代表著鋼鐵企業的煉鋼水平。碳氧積越低,意味著在相同的終點碳含量控制水平下,鋼水的氧含量越低,越有利于降低后期用于脫氧的合金消耗,同時越能降低脫氧過程中形成夾雜物的概率,起到降低冶煉成本、提高鋼水質量的作用。
自開展轉爐底吹技術攻關以來,河鋼邯鋼3個煉鋼廠碳氧積穩步降低。特別是今年第一季度以來,隨著攻關力度不斷加大,河鋼邯鋼3個煉鋼廠進一步優化吹煉和護爐工藝,避免爐底厚度大幅波動。通過一系列技術攻關,河鋼邯鋼降低了脫氧劑消耗和鋼鐵料消耗,降本增效成績顯著。今年前4個月,河鋼邯鋼一煉鋼廠、三煉鋼廠和邯寶煉鋼廠的鋼鐵料消耗同比分別降低2.1千克/噸、2.6千克/噸和1.98千克/噸;脫氧劑消耗同比分別降低0.4千克/噸、0.2千克/噸和0.25千克/噸,為企業實現綜合效益最大化做出貢獻。