本次改造內容主體是連續退火爐及鋼結構、管道的拆除和安裝,涉及高頻電磁感應加熱爐的新建,入口段極薄帶鋼自動上卷與穿帶的技術升級,堿洗系統過濾、消泡技術的應用、余熱利用效率提升及鋼帶表面檢測技術應用等21個項目。
踐行“極致效率”跟時間搶效益
CA4機組升級改造恰逢無取向硅鋼市場需求旺盛之時,提早投產就能提前創效,太鋼領導對改造工期提出明確要求,將原計劃105天的工期壓縮至75天,跟時間賽跑,搶抓市場機遇,增效提質。
常言道:“不打無準備之戰,方能立于不敗之地”。面對時間緊、任務重的局面,面對同一跨度一條機組生產一條機組改造的現狀,面對天車少、作業面狹窄、交叉作業頻繁的困境,太鋼硅鋼人沒有畏難,敢于“亮劍”,敢于“斗爭”,與設計單位、施工單位一起同心協力,共克時艱,向每個“攔路虎”發起沖鋒。以施工總計劃為主線,分解周計劃、日計劃,建立階段目標節點,優化施工前后邏輯關系,日清日畢。計劃領路,變化保障,每天兩次工程例會,根據現場動態施工狀態及時調整專業計劃,將各個施工環節基本做到無縫銜接。采用了離線砌筑、分段烘爐、分段氣密、過程調試等一系列并行創新施工措施,歷經73個日日夜夜,CA4技改工程成功投產。
安全、質量、工期齊頭并進
工程施工過程中涉及的危險因素較多,包括高空作業、臨邊作業、有限空間作業、動火作業、吊裝作業等,為了確保安全,項目組專門制定了安全工作方案,成立了由項目部、監理、總包單位、施工單位聯合安全工作組,實行24小時帶班檢查制度,實行每周安全聯合檢查制度,實行施工安全旁站制度,實行危大施工專項監督制度等。采取安全早、晚會天天定點執行,安全違章展板曝光、安全教育天天視頻播放等措施,將事故扼殺在萌芽狀態。
質量是工程的生命線,工期再緊張也要確保質量萬無一失。項目部采取“三方一聯合”的方式確保質量受控。施工方明確施工質量目標,工作完成立即提交質量驗收;總包方對施工過程進行技術指導,確保質量達標;項目部、監理過程監督、結果檢測,確保不返工,一次達標;每個目標節點完成后,項目部、監理、總包方、施工方再進行聯合檢測復驗,確保各項施工質量合格。過程中,明確各專業質量管控要點,采取24小時驗收制,隨時完工,隨時驗收。對于重大、隱蔽工程的驗收采取專項、針對性措施,防患于未然。安全、質量的有效受控,為工期的有序推進提供了強有力保障。
國產創新技術應用為技改工程保駕護航
首次采用國內自主研發的高頻電磁感應加熱技術,突破技術壁壘,實現集約型熱處理并提升硅鋼磁性參數,實現零排放、零污染;首次采用國內自主研發的綠色物理消泡技術,改變傳統化學藥劑消泡方式,不但提高了脫脂劑清洗效率,并且使脫脂段生產環境煥然一新,同時減少脫脂劑的流失及固廢產出,最終降低了生產成本和污水處理成本,減少了環境污染;首次采用國內自主研發的基于圖像識別的鋼卷對中系統,鋼卷自動對中、自動上卷功能精度得到顯著提升。同時還自主研發了退火爐內高溫微張力控制技術、高氫退火工藝技術、爐內可視化帶鋼觀測技術等,諸多國產化新技術將智能化、綠色化在這條產線上的應用發揮到淋漓盡致。
73天的奮戰歷歷在目,太鋼冷軋硅鋼項目部和參戰單位中冶南方、中國五冶、五臺二建發揚了“白加黑,五加二,改造工期全無休”的攻堅克難、勇于奉獻的戰斗精神,向酷暑說“NO”,向困難說“NO”,向不可能說“NO”,為改造項目提前投產作出了突出貢獻。
CA4機組極薄規格高牌號無取向硅鋼改造成功,為太鋼產品結構優化,提高產品競爭力,增大市場占有率,全面推進高質量發展增添了濃厚的一筆。“敢于亮劍、挑戰極限”,讓我們為太鋼點贊,為太鋼人點贊。