4月初的這幾天,河北鋼鐵集團唐鋼熱軋部平整分卷車間乙班1號平整生產線的主控工王洋,臉上一直帶著美滋滋的笑容。原來,經過幾個月時間的生產實踐摸索,在3月底,他提出的“板卷尾部停車時間固定為帶尾通過夾送輥7秒,有效減少尾部切除”的崗位技術創(chuàng)新提案,作為該車間職工崗位技術創(chuàng)新的一項重要內容上報給熱軋部,并且已經在平整分卷車間的4個生產小組里推廣應用,預計年可創(chuàng)效40萬元。
今年初以來,唐鋼熱軋部平整分卷車間以創(chuàng)新發(fā)展為引領,本著“創(chuàng)新在基層、創(chuàng)新在一線、創(chuàng)新在崗位”的原則,積極為職工搭建快速成長平臺,鼓勵職工立足崗位開展技術創(chuàng)新活動。今年31歲的青年職工王洋,身材雖然膀大腰圓,但在操作中心細如發(fā),多次發(fā)現(xiàn)設備隱患和熱軋板卷的質量問題。
在工作中,他立足平整分卷車間乙班1號平整生產線主控工的本職崗位,勤于動腦,善于思索。以前,平整車間為了提高產品成材率,在線板卷頭部穿帶啟動時采用先加軋制力的方法,以減少板卷頭部板形缺陷,減少切損。而尾部停車時間卻沒有固定,各生產班組的主控工停車早晚都不盡相同。經過數(shù)個月的在線摸索,王洋終于找出在尾部停車時間固定為板卷帶尾通過夾送輥7秒以后的最佳時機,從而有效解決尾部停車時間沒有達到最佳量化帶來的影響。