今年以來,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠棒一作業區聚焦創新創效,瞄準制約生產設備的“頑疾”,精準施策,提高設備使用率,為生產順行提供了強有力保障。
CD輥道擋板改造降成本
精整區域CD輥道擋板在運行過程中容易磨損,造成鋼頭對齊效果降低,導致成品鋼材不能及時輸送,影響生產。針對此問題,經作業區技術人員研究討論,決定重新設計改造CD輥道擋板結構,利用廢舊鋼坯、鋼板等備件制作新擋板,安裝上線后擋板底座極大地減緩了鋼材撞擊力,延長了擋板使用壽命,降低了設備誤機時間,減輕了員工勞動強度。此舉,年可節約設備維修費用2萬余元。
減速機回油管路改造創效益
精軋潤滑油站在冬春季油耗持續上升,主要原因是精整平臺下局部管路落差小且低于總管路,受氣溫影響,油液在管路循環過程中粘度增大,當設備短時間停機后再次啟動,因管路溫度低,油品流動受阻,造成管路回油不暢,一部分油液從減速機輸出端溢出,造成油品浪費。針對這一問題,該作業區技術人員經過分析,提出改變減速機回油管路路徑改造方案,經改造實施后,效果明顯,月油品消耗減少5桶,年創效12.84萬元。
冷床步進減速機油封改造創效益
冷床步進減速機密封裝配為單密封圈方式,由于冷床區域減速機工作環境溫度過高,易造成密封圈損壞出現減速機漏油現象,導致設備軸承損壞,增加誤機時間及中廢。針對這一情況,該作業區技術員對減速機的構造進行分析后,決定將減速機單密封圈改造為雙密封圈。經上線使用效果良好,不僅增加了密封圈的使用壽命,減少了潤滑油的消耗,而且杜絕了設備誤機時間和中廢,年綜合創效9.4萬元。