7月份,陜鋼漢鋼公司噸鋼蒸汽回收量升高1.28%,噸礦蒸汽回收量升高22.97%,兩項指標的同時完成,標志著公司蒸汽余熱回收水平邁上一個新臺階,也是踐行碳達峰碳中和“雙碳”行動的務實舉措。
設備改造,提升蒸汽余熱回收水平
動力能源中心深入生產現場了解設備運行狀況,查閱設備技術資料,研究設備運行過程的主要能源績效參數,進行實時動態分析,對標行業先進單位。利用生產間隙,對現有環冷機密封及傳動系統進行更新改造,改造后二臺環冷機一段煙氣溫度均較原來提升150℃左右,二段溫度提升100℃左右。噸礦蒸汽回收量升幅顯著,這種通過設備技改的方式,為節能減排開辟了一條新途徑,改造后,大大增加年回收余熱蒸汽數量,同時減少二氧化碳排放量。
現場管控,減少蒸汽管道熱能損失
該中心盯緊生產運行過程控制,要求各生產單位安裝三四級能源計量器具。利用各種檢修時間,已安裝了52臺三四級能源計算器具,使能源消耗數據計量細化到最小用能單元,同時利用管道、汽包、蓄熱器等蒸汽管網設備設施的溫度、壓力、液位計等計量儀器,精準找出影響數據波動的關鍵績效參數。在能源管控中心項目投運之前,通過調度人員細心調度,巡檢人員精心檢查,發揮員工主觀能動性,分質分級保證了不同用戶用熱需求,合理控制蒸汽管網疏水閥開度,找準減少蒸汽外泄和規避管道積水的平衡點,使蒸汽熱損達到最低限度。
推進項目,為蒸汽回收利用增添新引擎
加速推進節能項目早日建成投運,為蒸汽回收創造物質基礎和搭建有利平臺。能源管控中心項目投運后,可利用管理平臺,實施蒸汽能源介質的精細化管理,提高蒸汽回收和利用水平,降低公司成本。此外,煉鐵沖渣水余熱回收集中供暖項目,正緊張有序的進行準備工作,它可利用沖渣水的余熱,為勉縣市政進行集中供暖,實現企業對城市的資源貢獻和資源共享。